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大慶石化煉油廠系統(tǒng)改造節(jié)能

  截至10月8日,大慶石化煉油廠剩余工業(yè)風(fēng)替代增壓風(fēng)節(jié)能項目已平穩(wěn)運(yùn)行了50多天,預(yù)計年可創(chuàng)造效益930多萬元。
  煉油廠第四空壓站今年進(jìn)行系統(tǒng)改造后,產(chǎn)生了大量剩余工業(yè)風(fēng)量,達(dá)5000~6000立方米/小時,為達(dá)到供風(fēng)壓力平衡,過剩的風(fēng)量只有白白排放。今年8月,重油催化一車間在MIP工藝改造中,經(jīng)過系統(tǒng)優(yōu)化,取消了二密增壓風(fēng),只保留外取熱流化風(fēng),使裝置增壓機(jī)出口流量由2.22萬立方米/小時降至7200立方米/小時。為此,該廠提出“充分利用四空壓站過??諝?,關(guān)停一重催增壓機(jī)”的要求。
  8月7日,煉油廠在兩套裝置之間鋪設(shè)了一條長2114米的供氣專線,將四空壓站剩余工業(yè)風(fēng)引進(jìn)重油催化裝置。項目實施后,關(guān)停的增壓機(jī)每年可節(jié)約電費(fèi)135萬元,節(jié)省維修費(fèi)用20萬元;再生器進(jìn)風(fēng)量增加后,裝置加工量和摻渣比進(jìn)一步提高,每年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益686萬元,原定更換2臺增壓機(jī)費(fèi)用為90萬元,幾項合計年可增加效益931萬元。

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