邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司燒結(jié)廠(簡稱邢鋼燒結(jié)廠)8m2豎爐監(jiān)控系統(tǒng)是由監(jiān)控計算機(jī)及A-B公司的PLC構(gòu)成的小型集散系統(tǒng),其中PLC負(fù)責(zé)采集現(xiàn)場數(shù)據(jù)并發(fā)出控制信號。上位機(jī)負(fù)責(zé)系統(tǒng)監(jiān)控,上位機(jī)與PLC之間通過A-B專用通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。該爐已在上位機(jī)上實現(xiàn)了計算機(jī)手動調(diào)節(jié),操作人員可在上位機(jī)或直接在手操器上手動設(shè)定各段的煤氣和助燃風(fēng)的閥位,從而控制合適的爐溫。">

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技術(shù)頻道

冶金豎爐燒結(jié)溫度的智能控制

1 引 言
  邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司燒結(jié)廠(簡稱邢鋼燒結(jié)廠)8m2豎爐監(jiān)控系統(tǒng)是由監(jiān)控計算機(jī)及A-B公司的PLC構(gòu)成的小型集散系統(tǒng),其中PLC負(fù)責(zé)采集現(xiàn)場數(shù)據(jù)并發(fā)出控制信號。上位機(jī)負(fù)責(zé)系統(tǒng)監(jiān)控,上位機(jī)與PLC之間通過A-B專用通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。該爐已在上位機(jī)上實現(xiàn)了計算機(jī)手動調(diào)節(jié),操作人員可在上位機(jī)或直接在手操器上手動設(shè)定各段的煤氣和助燃風(fēng)的閥位,從而控制合適的爐溫。但因豎爐的燃燒過程是受多因素影響、具有大慣性、純滯后的非線性分布參量的隨機(jī)過程,手動控制難于滿足要求。因此,必須建立豎爐的自動燃燒控制系統(tǒng)。
2 豎爐燃燒工藝控制要求
  燃燒狀況及成球質(zhì)量的好壞受多個因素的影響,包括生球質(zhì)量、烘干狀況、煤氣成分和配風(fēng)量等。前幾個因素主要由自然條件決定,而配風(fēng)量是一個便于調(diào)節(jié)的外在因素。配風(fēng)量的大小對燃燒狀況和豎爐燃耗的影響十分明顯,在燃料穩(wěn)定不變的情況下,調(diào)節(jié)空氣閥的閥位,燃燒室溫度隨空氣閥位的變化而變化,當(dāng)閥位在某一位置附近時,燃燒室溫度達(dá)到最高值。從理論上分析,在燃燒室溫度達(dá)到最高值時,空氣與燃料的配比接近燃燒的最佳空燃比。此時,若進(jìn)一步增加空氣量,相對低溫的過??諝鈺谷紵覝囟认陆?;若減少空氣量,燃料不能完全燃燒,燃燒室溫度也會下降。但成球的過程是一個氧化過程,要求爐內(nèi)為氧化氣氛,否則會生成低熔點化合物,造成爐內(nèi)結(jié)塊。因此,準(zhǔn)確的配風(fēng)是非常重要的。傳統(tǒng)的PID控制策略實現(xiàn)燃燒控制效果不理想,必須采用人工智能控制,才能取得較好的控制效果。豎爐的計算機(jī)控制要求可以劃分為如下三個方面:
  (1)以提高燃料利用效率、維持合理空燃比為目的,實現(xiàn)燃燒過程的基礎(chǔ)自動化控制。現(xiàn)在已能夠通過計算機(jī)準(zhǔn)確控制某些單獨的變量,例如流量,壓力等。
 ?。?)以爐況順行為目標(biāo),實現(xiàn)溫度、煤氣流量、助燃風(fēng)流量的多變量的聯(lián)合控制。
 ?。?)前后工序?qū)崿F(xiàn)自動化的基礎(chǔ)上,以協(xié)調(diào)整個生產(chǎn)系統(tǒng)為目標(biāo),實現(xiàn)豎爐工序的計算機(jī)智能控制,實現(xiàn)生產(chǎn)指標(biāo)的優(yōu)化。
3 豎爐燃燒控制方案
  考慮豎爐的燃燒特點,如果全面控制所有的參數(shù),既不可能,也做不到。為此,在本智能控制器中,根據(jù)現(xiàn)場采集到的信息,不以全面控制各個溫度為目標(biāo),而是以燒成質(zhì)量和產(chǎn)量為目的,主要控制燃燒室溫度、廢氣量、廢氣含氧量等可控參數(shù),而其他參數(shù)靠現(xiàn)場的工藝條件來保證[3]。系統(tǒng)控制結(jié)構(gòu)如圖1所示。


  本系統(tǒng)采用了如下控制方案:
 ?。?)模糊控制與PID控制相結(jié)合。偏差較大時,采用模糊控制可以解決系統(tǒng)非線性、大滯后等問題;偏差較小時,采用PID方式可提高系統(tǒng)的靜態(tài)性能。
 ?。?)模糊決策的自適應(yīng)控制。在燃?xì)饬亢愣ǖ那闆r下,空氣量越大,溫度越低;空氣量越小,溫度越高(在一定的范圍內(nèi)),據(jù)此可建立模糊規(guī)則模型。若燃?xì)饬吭龃?,空燃比增加,則溫度升高。因此,空氣量的大小應(yīng)與煤氣量相對平衡。燃?xì)饬砍艘院侠淼目杖急认禂?shù)作為空氣給定量。
  燃?xì)庵械腃O的含量一般在10%~20% 之間。當(dāng)CO含量波動時,原來建立的模糊規(guī)則發(fā)生偏移,模糊化決策對應(yīng)的控制量發(fā)生變化,穩(wěn)定時偏差不能夠達(dá)到合理的范圍。因此需要對決策范圍進(jìn)行調(diào)整,使穩(wěn)定時偏差為0。由此設(shè)計了模糊決策偏差檢測模塊及最佳決策輸出模塊,以實現(xiàn)模糊控制的自適應(yīng)過程。
  (3)模糊決策正確性診斷。模糊決策正確性判斷的原則為:當(dāng)系統(tǒng)正常運(yùn)行時,溫度偏差趨向于模糊量O(PO或NO),由此可以確定在如下幾種情況下模糊決策出現(xiàn)偏差:當(dāng)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行時,模糊偏差保持某一偏差值,且模糊變化率為O;當(dāng)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行時,模糊偏差雖發(fā)生變化,但不為PO或NO,變化率也發(fā)生變化,兩量在規(guī)則表的某一區(qū)域內(nèi)形成回環(huán);當(dāng)系統(tǒng)誤差為PO或NO情況下,由PID調(diào)節(jié),且穩(wěn)定運(yùn)行較長的時間后,其PID調(diào)節(jié)量與模糊輸出O對應(yīng)的決策量存在較大的差別。前兩種情況將造成系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行時存在偏差。后一種情況不但會造成偏差,同時還由于系統(tǒng)狀態(tài)發(fā)生變化情況下,模糊決策不及時修正造成由PID轉(zhuǎn)為模糊控制后的波動。因此以上幾種情況都需要進(jìn)行模糊決策的修正。
 ?。?)模糊決策的修正。當(dāng)系統(tǒng)模糊決策偏離時,首先將系統(tǒng)調(diào)整到無差穩(wěn)定狀態(tài),并將此時的控制量定為模糊決策的輸出。將系統(tǒng)調(diào)整到無差狀態(tài),由PID調(diào)節(jié)實現(xiàn);穩(wěn)定狀態(tài)的判斷,通過檢測一定時間內(nèi)是否滿足一定的誤差范圍;根據(jù)模糊決策公式,修正相應(yīng)的參數(shù)使模糊決策得以修正。
4 模糊推理軟件的建立
  模糊PID控制流程如圖2所示。模糊推理軟件的主體程序建立在上位機(jī)RSVIEW軟件上,根據(jù)時間和事件發(fā)生周期啟動,并在后臺運(yùn)行。模糊推理軟件由RSVIEW中的VBA實現(xiàn)。煤氣流量及助燃風(fēng)流量的PID控制算法由PLC的梯形圖實現(xiàn)。人機(jī)界面采用RSVIEW組態(tài)軟件設(shè)計,主要完成數(shù)據(jù)庫設(shè)計、邏輯與控制、操作界面設(shè)計。


5 結(jié)束語
  經(jīng)過在線調(diào)試和工業(yè)試運(yùn)行階段后,該控制系統(tǒng)已投入正式運(yùn)行。在工業(yè)試運(yùn)行期間,爐況穩(wěn)定,燃燒效果和爐溫的穩(wěn)定性均較好。采用該控制系統(tǒng)進(jìn)行爐溫的自動控制,克服了大擾動、非線性和滯后給爐溫控制帶來的困難,提高了爐溫控制的準(zhǔn)確性。

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