BX2012龍門刨床電氣控制系統(tǒng)改造
一、概述
龍門刨床是一臺刨、銑、磨聯(lián)合機床,電氣控制系統(tǒng)主要包括工作臺的主傳動和刀頭進給機構(gòu)、橫梁調(diào)整機等邏輯控制幾部分。機床主傳動系統(tǒng)是50年代的電機擴大機——發(fā)電機——電動機組(A——G——M)系統(tǒng),這種系統(tǒng)的邏輯控制普遍采用繼電器控制,故障率高,低速時損耗大,功率因素低,且對電網(wǎng)和機械的沖擊很大,維修麻煩。80-90年代后隨著變頻技術(shù)的高速發(fā)展和可編程控制器(PLC)的不斷更新,它們結(jié)合為龍門刨床提供了一種更好的控制系統(tǒng)。用這種系統(tǒng)控制的龍門刨床不僅克服了以上其它控制系統(tǒng)的各個缺點,還大大提高了控制精度和加工質(zhì)量,更主要的是節(jié)約了大量的能源。因此,龍門刨床控制系統(tǒng)的變頻及PLC改造已成必然的趨勢。
二、龍門刨床的控制要求:
1.更換舊的62.5KW的發(fā)電機組與60KW的直流電機。
2.更換主控制柜及懸掛按鈕站(主要元件有交流接觸器、斷路器、中間斷電器、變頻器等)。
3.設(shè)備要求達到:A)刨削工作臺(高速檔速度 3.5-90米/分,低速檔速度 2.5-60米/分)
B)銑削工作臺(高速檔速度 0.07-1.8米/分,低速檔速度 0.05-1.2米/分)
4.采用可編程控制系統(tǒng)PLC及模塊,通訊技術(shù)。
5.更換機器上所有舊的電器導(dǎo)線與線管。
6.系統(tǒng)簡單,安全可靠,便于維修。
7.噪音低,可靠性好,節(jié)能明顯。
改造后控制系統(tǒng)
改造后機床運行中
三、改造直接經(jīng)濟效益
原機床的主傳動機構(gòu)采用電動機組(A——G——M)系統(tǒng)直流調(diào)速系統(tǒng),無論機床是在裝卸工件與中途休息,機組都在運行。
發(fā)電機系統(tǒng)功率為62.5KW,節(jié)電為
節(jié)電 W=62.5×312×10=195000kwh(按一年320天10小時計算)
工作臺直流電機為60KW,采用變頻電機節(jié)電為
W=60×312×8=149760kwh(按一年320天8小時計算)
P’=(40/50)^3×60=30.7kw(取平均頻率為40HZ)
W’=30.7×312×8=76677kwh
節(jié)電 W=149760-76677=73083kwh
總節(jié)電:195000kwh+73083kwh =268083kwh
直接經(jīng)濟效益:268083*0.6=160849元/年 (按每度0.6元計算)
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