變頻器在凹版印刷機(jī)上的應(yīng)用
變頻器在凹版印刷機(jī)上的應(yīng)用 變頻器作收卷試驗(yàn),以替代原來的張力控制方案,降低成本。收卷電機(jī)為A、B兩個電機(jī),實(shí)現(xiàn)自動換卷。 控制原理 張力控制系統(tǒng)的目的就是保持線材或帶材上的張力恒定,標(biāo)科變頻器構(gòu)成的系統(tǒng)可以通過兩種途徑達(dá)到以上目的:一是通過控制電機(jī)轉(zhuǎn)速宋實(shí)現(xiàn);另一種是通過控制電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩來實(shí)現(xiàn)。對應(yīng)這兩種途徑,TD3300變頻器有三種控制方案可選擇: 1) 張力閉環(huán)控制方案1(速度模式) 2) 張力開環(huán)控制方案(轉(zhuǎn)矩模式) 3) 張力閉環(huán)控制方案2(轉(zhuǎn)矩模式) 本次改造中采用方案18口速度模式下的張力閉環(huán),通過調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到張力恒定。 首先由材料的線速度和卷筒的卷徑實(shí)時計算出同步匹配頻率指令,然后通過張力檢測裝置反饋的張力信號與張力設(shè)定值構(gòu)成Pm閉環(huán),調(diào)整變頻器的頻率指令。 同步匹配頻率指令的計算方程式: f=(V×P×i)/(π×D) 其中:f變頻器同步匹配頻率指令 V材料線速度 P電機(jī)極對數(shù) i 機(jī)械傳動比 D卷筒的卷徑 材料線速度由線速度檢測模塊獲得,卷徑由卷徑計算模塊獲得。 獲取線速度最簡單、最常用的方法是用系統(tǒng)中控制系統(tǒng)速度的驅(qū)動級的變頻器運(yùn)行頻率模擬輸出信號作為線速度信號,因?yàn)轵?qū)動級的變頻器運(yùn)行頻率與線速度成正比,只需將最大線速度設(shè)為其最高頻率對應(yīng)的線速度即可。此方案中主牽引變頻器輸出 0—10V運(yùn)行頻率信號作為收卷電機(jī)的線速度輸入,同時作為卷徑計算的依據(jù)。 調(diào)試情況 1) 分析前面提到的公式(1-1),在剛開始收卷時,因?qū)嶋H卷徑與空卷卷徑相差不大,可以讓卷徑在開始時不計算,將F8.08設(shè)為0(卷徑不計算)或?qū)⒆畲缶韽脚c空卷卷徑設(shè)成一致即可,此時由張力擺桿構(gòu)成的過程PID作微調(diào)。由于排除了卷徑計算不準(zhǔn)的影響,PID參數(shù)調(diào)整起來可以方便很多。從調(diào)試參數(shù)來看,可將兩套PID參數(shù)設(shè)成一致,PID參數(shù)設(shè)定在比例增益P=25,積分時間I=1.5,微分時間D=0.5,采樣時間設(shè)為0,在參數(shù)附近仔細(xì)調(diào)整,直到擺桿穩(wěn)定地在極小范圍內(nèi)擺動,然后調(diào)整張力設(shè)定,保證擺桿在平衡位置穩(wěn)定下來,從實(shí)際情況看,上述參數(shù)幾乎不用調(diào)整即可。 2) 因PID參數(shù)已經(jīng)在第一步完成初步調(diào)整,此時放開卷徑計算功能(F8.08=1,或?qū)⒆畲?卷徑恢復(fù)),將卷徑計算的濾波時間FC.05設(shè)定在最大,啟動系統(tǒng),微調(diào)PID參數(shù)使擺桿達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),調(diào)試即完成。 此種方案的調(diào)試簡單,按照以上的步驟進(jìn)行調(diào)試,關(guān)鍵參數(shù)在于PID參數(shù)和影響卷徑的卷徑計算模塊F8和FC組的最大張力、最大線速度設(shè)定上。臺州市椒江標(biāo)科電子儀器廠;浙江臺州市黃海公路565弄75號,郵編318000;電話:0576-88279924;標(biāo)科變頻器熱線:13586088926
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