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技術頻道

稱重料位計在港務公司配料系統(tǒng)中的應用


一、概況
  武鋼港務公司的混勻配料系統(tǒng)共有三套。1994年,一混勻配料系統(tǒng)建成竣工投用,1996年二混勻配煤系統(tǒng)投用,但料位檢測的問題都未得到很好的解決。2002年,港務公司在二混勻配料系統(tǒng)改造中嘗試使用稱重料位計,使我們嘗到了改造的甜頭,促使我們在2005年對一混勻配料稱重系統(tǒng)和二混勻配煤稱重系統(tǒng)進行改造,均獲得成功。

二、問題
  1994年,港務公司一混勻配料系統(tǒng)建成投用,這是公司配料量最大,槽子最多的系統(tǒng),主要混勻原料粉礦,年混勻建堆500萬噸。系統(tǒng)中的料位檢測卻經(jīng)歷了幾個改造過程,最初試用的是微波料位計,應用技術不成熟,在公司尚未使用就改用重錘式料位計。重錘式料位計是在料倉中放入重錘,通過槽倉進料改變重錘的位置,通過感應元件單元及儀表計數(shù)單元而測量物位。因重錘在料槽中,常因槽子進料而將重錘壓掉,由此損壞感應元件單元,維護量很大。當料倉下料偏載時,重錘檢測不到物料而不產(chǎn)生位移,料位就計量不準,使用不到兩年而改用進口超聲波料位計。超聲波料位計同樣存在著使用環(huán)境的要求,在每個槽口上方安裝超聲波傳感器,因料槽下料存在大量的礦粉粉塵,而感應使超聲波傳感器產(chǎn)生回波,儀表得到信號而產(chǎn)生誤動作,出現(xiàn)檢測不準,經(jīng)常死機。未改造前我們現(xiàn)場采用的方法就是將儀表單獨設開關電源,由操作人員關機再開機,崗位工人也經(jīng)常用手電筒觀看料槽量的多少,既不安全,又看不準,還解決不了根本問題,常因效果不佳而影響正常建堆。2002年二混勻配料系統(tǒng)改造,我們提出使用稱重料位計,得到領導和設計單位的支持認同。但由于改造費用不足,本應采用八只傳感器而只采用四只,在調(diào)試、校準過程中存在著調(diào)整困難等缺陷。

三、方案及工藝要求
  雖然二混勻稱重系統(tǒng)改造存在一定的缺陷,但良好的使用效果已有所顯現(xiàn),同時我們找出是傳感器采用較少的原因。2004年,在一混勻配料稱重系統(tǒng)和二混勻配煤稱重系統(tǒng)的改造方案中,稱重料位計成為料位計改造的首選方案。同時對二混稱重料位計存在的問題進行了改進。在每個料倉的支座都安裝稱重傳感器的方案,立即得到設計單位認同。

  一混勻的配料稱重系統(tǒng)共有配料倉槽11個,其結構是五個大槽和六個小槽。五個大槽槽型是圓形八個支點,六個小槽槽型是長方形四個支點。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,大槽容量400m3,小槽200m3,因生產(chǎn)需求每次建堆至少有7-9個品種同時配料,一個建堆周期總量達20萬噸即封堆,然后再將原料輸送到下一個工序廠燒結。根據(jù)生產(chǎn)配料的連續(xù)性,為便于組織生產(chǎn),杜絕缺品種配料,對料位計這個必不可少的檢測單元,要求在連續(xù)生產(chǎn)過程中,故障率低,測量準確,而且還具有上下限報警功能。因此,料位檢測就顯得尤為重要。在制定方案時,是采用雷達式還是稱重式料位檢測產(chǎn)生了分歧,特別是對稱重式每個支座安裝傳感器還是隔一個支座安裝傳感器產(chǎn)生了異議。有人認為八個支點用四只傳感器即可,精度在5%以內(nèi),既可以節(jié)省費用,又可達到預期的效果。但我們則認為八個支點都加裝傳感器,雖然費用高一點,但安裝調(diào)試相對容易,改造一旦完成計量精度高,可達2%以內(nèi),還能提前完成施工投入生產(chǎn)。我們的選擇得到領導的支持,最后確定在每個支座安裝傳感器,型號為 CZL-YB系列柱式,大槽200噸40個,小槽250噸24個,共計64個。
  配煤系統(tǒng)的稱重料位槽是六個同樣的圓形槽,系統(tǒng)方式和一混勻一樣,傳感器為200噸,共計36個。

四、工作原理
  一混勻的配料系統(tǒng)是公司集稱量配料、料位檢測與 PLC控制于一體的計算機控制系統(tǒng),配料倉槽物料檢測作為其中的一部分,采用料倉槽支座安裝稱重傳感器,以重量值表示料倉槽所存物料量的方式進行物料稱重檢測。用PLC系列Momentum稱重模板聯(lián)接稱重傳感器,直接讀取稱重信號,11臺配料倉分別選用ISP00100稱重模板,進行信號變換,通過MB+網(wǎng)絡與QuantumPLC進行數(shù)據(jù)通訊、稱重值計算及稱重顯示,最后在中央控制室直接看到每個槽位料位及噸位。(工作原理如右圖所示)

五、施工安裝調(diào)試
  采用料倉槽支座安裝柱式CZL-YB系列稱重傳感器。首先按設計確定原倉槽位水平標高,做一個臨時支座,將倉槽用千斤頂頂起,換取臨時支座,取出原來支座改造,截取傳感器的高度將傳感器安裝在支座上,傳感器在定購時就要求帶上、下安裝板,分別用螺栓將傳感器的上安裝板固定在料倉槽受力邊緣上,下安裝板固定在傳感器的支承座上,將一個槽子的所有支點都全部安裝傳感器后,再進行傳感器的水平調(diào)整。在進行水平調(diào)整前先測量每個傳感器的輸出毫伏值,取相對較多一致的一個毫伏值為定值,結合槽倉設計的水平標高,加墊墊片,分別按槽找出每個傳感器的水平。加墊片主要有兩個作用,一是為了保證原槽位的水平標高;二是為了使每個傳感器受力均勻,并使每個傳感器的輸出毫伏值一致。在現(xiàn)場每個槽倉旁安裝一個接線盒,大、小槽將按每個槽安裝的傳感器電纜并聯(lián)接入接線盒的端子排,然后通過接線盒的一根信號電纜將信號接入到Momentum稱重模板的工作站,再送到PLC中央控制室。

六、校準標定
  1、根據(jù)工藝要求標定料槽的上、下限值報警,大槽標定料位的最高值80%,即發(fā)出上限報警,到PLC系統(tǒng)控制停止進料;小槽標定料位的最低值為20%,即發(fā)出下限報警,到PLC系統(tǒng)立即組織進料。
  2、用集料皮帶機上的皮帶秤計量來標定料槽倉進料的重量。先將每個槽的空槽自重進行校準標定,標定完后,將自重進行清零,記錄零值,然后再進料,將料槽裝滿,大倉1200噸,小倉850噸,在80%標定料位的最高值,再標定最低料位值,將料放到只有20%時,約20t~50t確定下限值。既準確又方便。

七、效果一混勻配料槽11臺稱重料位計和配煤系統(tǒng)6臺稱重料位計安裝完畢后,證明了我們的選擇是正確的。優(yōu)良的使用效果,直觀的畫面顯示,對組織生產(chǎn)起到了良好的檢測作用,大大提高了生產(chǎn)效率,減少了工人勞動強度,維護量大大降低。自去年8月改造完成投運至今,還未出現(xiàn)一次故障,檢測度高,精度在1%-2%,更重要的是為連續(xù)生產(chǎn)自動化配料提供了保證。




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