科里奧利喂煤計量系統(tǒng)的應(yīng)用
連續(xù)準(zhǔn)確穩(wěn)定地對回轉(zhuǎn)窯(包括分解爐)進(jìn)行喂煤,是穩(wěn)定窯的熱工制度,降低煤耗,提高熟料產(chǎn)質(zhì)量,保證設(shè)備安全和連續(xù)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵因素。因此,給煤計量控制裝置必須具有穩(wěn)定、準(zhǔn)確、可靠、動作迅速等特性。但是因煤粉流動性好,鎖風(fēng)要求較高,及易結(jié)露、起拱、塌庫等,導(dǎo)致流量計量控制較為困難,影響了窯的工況。目前,我國水泥企業(yè)的煤粉計量和定量控制中,雙管螺旋輸送機的應(yīng)用較為普遍,其技術(shù)和設(shè)備都較為陳舊落后,不能滿足長期連續(xù)、均勻穩(wěn)定喂煤的要求。新建或改建廠在入窯煤粉給料計量設(shè)計中應(yīng)用了調(diào)速定量給料秤、沖擊式固體流量計、轉(zhuǎn)子秤、失重秤等,基本滿足了入窯煤粉的計量控制。由于上述計量控制裝置已有不少文獻(xiàn)進(jìn)行了介紹,在此僅對科里奧利喂煤計量系統(tǒng)作一介紹。
1 科里奧利原理
質(zhì)量微粒m在以角速度ω轉(zhuǎn)動的系統(tǒng)中除受到離心力FZ和摩擦力FR外,還受到垂直于其運動方向的慣性力FC的作用,通過測量這個力,可測得質(zhì)量m,這就是科里奧利原理,如圖1所示。

圖1 科里奧利原理示意
隨著傳感檢測技術(shù)和電子技術(shù)的發(fā)展,使得測力和速度處理等變得簡單容易。因此科里奧利原理在測量散狀物料中得到了廣泛應(yīng)用。
測量原理的實現(xiàn)需要一個以恒定速度轉(zhuǎn)動的旋轉(zhuǎn)測量圓盤(測輪),其基本結(jié)構(gòu)如圖2所示。由電機拖動的測輪被葉片分成數(shù)個導(dǎo)流槽,散狀物料由測輪中心上方進(jìn)入測輪,經(jīng)過錐形的轉(zhuǎn)向裝置后,形成散料流,進(jìn)入導(dǎo)向葉片之間的導(dǎo)流槽中,并被以恒定角速度ω旋轉(zhuǎn)著的導(dǎo)向葉片虜獲,物料因離心力FZ的作用而向測輪外邊緣運動,直至離開測輪被拋出。通過對物料所受科里奧利力FC的測量可得到物料的流量,工程中是通過測量FC對測輪的反作用力矩而測得物料流量的,這個力矩由測輪的驅(qū)動電機來補償(離心力FZ和摩擦力FR都不能在測輪徑向上產(chǎn)生力矩)。其計算式為:M=mωR2
式中:M──測輪所受力矩,N·m;
m──物料流量,t/h;
ω──測輪角速度,1/s;
R──測輪半徑,m。

圖2 測輪的基本結(jié)構(gòu)示意
2 科里奧利質(zhì)量流量計基本結(jié)構(gòu)型式
在實際生產(chǎn)應(yīng)用中,科里奧利質(zhì)量流量計僅作為計量控制設(shè)備,一般需采用電動閥門、螺旋輸送機或葉輪給料機等作預(yù)給料設(shè)備。
為適應(yīng)生料、煤粉和煤粉灰等不同物料對秤體的磨損及不同的生產(chǎn)工藝條件,測輪驅(qū)動電機及秤體可有不同的布置方案。如圖3(a、b)分別是生料喂料及煤粉喂料系統(tǒng)的秤體和驅(qū)動電機布置,料粉進(jìn)入秤體后,被秤體中心的錐形轉(zhuǎn)向裝置分散,落入不同的導(dǎo)流槽,從而進(jìn)行流量控制及計量。圖3a結(jié)構(gòu)優(yōu)點是結(jié)構(gòu)緊湊,便于調(diào)整及維護(hù),電機散熱好;缺點是電機出軸過長,進(jìn)料時會對測輪產(chǎn)生沖擊。圖3b結(jié)構(gòu)優(yōu)點是抗來料沖擊能力強,缺點是測輪轉(zhuǎn)軸需加裝輔助支承。
在喂煤系統(tǒng)中,根據(jù)生產(chǎn)需要,可以是一個料倉配備一套計量系統(tǒng),也可以是一個料倉配兩套計量系統(tǒng),分別去窯頭及分解爐(如圖4a、b所示)。

圖3 秤體與驅(qū)動電機布置方案

圖4 兩種煤粉喂料系統(tǒng)方案
3 科里奧利喂煤計量系統(tǒng)簡介
圖5為申克公司應(yīng)用科里奧利原理開發(fā)的一種煤粉喂料計量系統(tǒng)。煤粉由煤粉倉進(jìn)入葉輪給料機時,首先經(jīng)過內(nèi)置攪拌器,被充分流態(tài)化,使其暢通,由葉輪給料機實現(xiàn)穩(wěn)定喂料,進(jìn)入科里奧利質(zhì)量流量計被計量后進(jìn)入煤粉輸送管道,輸送至窯頭或分解爐。測得的流量信號(實際值)輸入MULTICONT測控系統(tǒng),實際值與設(shè)定值在系統(tǒng)中進(jìn)行比較,及時輸出反饋信號,調(diào)節(jié)葉輪給料機轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)穩(wěn)定喂料。
煤粉由流量計流出后,經(jīng)過一段彎管進(jìn)入輸煤管道,由于噴嘴兩邊的正負(fù)壓差(噴嘴位置需在安裝調(diào)試時確定),這樣煤粉可以較容易地被輸送。同時,從噴嘴靠風(fēng)機端引出一條正壓管線,對葉輪給料機內(nèi)施加一個小的氣壓(葉輪給料機與流量計出料管間壓差約5000Pa),使下料更為順暢,凈風(fēng)的風(fēng)壓僅需50000Pa即可將煤粉送出,不需設(shè)螺旋泵。葉輪與外殼間隙僅0.2mm,被煤粉填充,可以保持葉輪給料機上下的壓差,保證下料流暢及穩(wěn)定。該喂煤系統(tǒng)的葉輪給料機與煤粉倉出料管之間用法蘭聯(lián)接,流量計與葉輪給料機出料管之間、流量計出料管與煤粉輸送管線之間也用法蘭聯(lián)接,無需其它安裝支架,安裝高度低,安裝和折卸維修方便;密封性能好,保持煤粉倉下的環(huán)境。

該系統(tǒng)有以下特點:
1)由于物料與測輪間的摩擦或不同速度的物料層間的摩擦對測量結(jié)果幾乎沒有影響,故該方法與其它力學(xué)方法(如沖板流量計、溜槽流量計)測物料流量相比,受外界干擾能力強,計量精度高。
2)長期及短期精度高,尤其是短期精度高(10s內(nèi)精度可達(dá)0.5%),對窯內(nèi)熱工制度的穩(wěn)定有利。
3)設(shè)備間只用法蘭螺栓聯(lián)接,結(jié)構(gòu)簡單,安裝維護(hù)方便。
4)噴嘴的應(yīng)用,可使流量計出口處無需使用螺旋泵等鎖風(fēng)松緊裝置,并可降低風(fēng)機功率。
4 應(yīng)用情況
1993年,德國蘭德霍夫水泥公司在750t/d的Φ4.2m×70m立波爾窯生產(chǎn)線改造中首次應(yīng)用該系統(tǒng)代替失重秤喂煤系統(tǒng),獲得成功。它使喂煤更加穩(wěn)定,喂料量標(biāo)準(zhǔn)偏差減小,減少了煤粉輸送動力損耗,穩(wěn)定了窯熱工制度,減小了NOX的排放。兩種喂煤系統(tǒng)情況對比見表1。
表1 兩種喂煤系統(tǒng)對比

由于該系統(tǒng)效果好,該公司又在3200t/d生產(chǎn)線的入窯煤粉計量中應(yīng)用了科里奧利喂煤計量系統(tǒng),并且因其長期、短期精度高,運行穩(wěn)定而受到水泥行業(yè)的重視。目前,該煤粉喂料系統(tǒng)已在我國寧國、英德、三德等水泥企業(yè)使用。
1995年廣東南華水泥有限公司(英德水泥廠)新建5號窯時,應(yīng)用了兩套申克公司科里奧利喂料計量控制系統(tǒng),實現(xiàn)對窯尾分解爐和窯頭噴煤管煤粉的計量及控制。該窯為Φ3.5m×47m濕磨干燒窯,日產(chǎn)熟料1700t/d,配套煤磨型號Φ2.8m×5m+3m,生產(chǎn)能力16~17t/h。秤體型號都是MULTICOR-40K,攪拌器、葉輪給料機及科里奧利質(zhì)量流量計所配電機功率分別是:2.2kW、3kW和0.37kW。1997年11月8日正式投入使用,工作正常,計量準(zhǔn)確,控制可靠。其簡單工藝流程如圖6,實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表2及表3。

圖6 煤粉喂料系統(tǒng)工藝流程簡圖
表2 某日生產(chǎn)實際數(shù)據(jù)

注:表中為1998年10月20日科里奧利喂煤系統(tǒng)采集的實際生產(chǎn)數(shù)據(jù),由于煤質(zhì)波動差異,噸熟料的實際用煤量的波動也較大。
工藝流程是:從煤磨制備的煤粉進(jìn)入1、2號煤粉倉(85m3,可對煤粉進(jìn)行稱重計量,以便成本核算),經(jīng)攪拌器攪拌后,由葉輪給料機喂入科里奧利質(zhì)量流量計,流量計下端帶有力矩傳感器及速度傳感器,測得扭力與轉(zhuǎn)速信號,輸入MULTICONT系統(tǒng),計算出實際流量,實現(xiàn)流量計量;并且與設(shè)定值進(jìn)行比較,調(diào)節(jié)葉輪轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速),實現(xiàn)流量控制。
其電氣自控系統(tǒng)主要由數(shù)據(jù)測量與采集單元、控制單元和執(zhí)行單元三部分組成。采集的力矩、速度和倉重信號先在數(shù)據(jù)測量和采集單元內(nèi)處理,由一根電纜傳送至控制單元,減少了信號干擾、電纜成本及維護(hù)費用??刂茊卧蒔LC控制,其接口模件為串行通訊接口,由通訊電纜連至中央控制室,實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制;機旁的編程器可以進(jìn)行現(xiàn)場程序設(shè)計。執(zhí)行單元就是通過控制攪拌器、葉輪給料機和流量計電機的運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對煤粉的計量和流量控制。
存在的問題:使用以來,有時煤粉中含有顆粒物料,卡在葉輪和外殼間,致使流量計機械卡死,引起數(shù)次電氣跳閘保護(hù),并且有2次使流量計配套0.37kW電機燒壞,因此除加強煤粉制備中的技術(shù)管理外,擬在以后增大電機功率。
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