組態(tài)王在石灣水廠供水系統(tǒng)中的典型應(yīng)用
摘要: 石灣水廠是佛山市供水總公司下屬的兩個水廠之一。介紹了該水廠自控系統(tǒng)的組成、工藝操作模式及其運(yùn)行結(jié)果。 介紹了組態(tài)王與PLC結(jié)合在城市自來水自動化控制系統(tǒng)中的功能實現(xiàn),組態(tài)王web功能的應(yīng)用消除了水廠生產(chǎn)過程自動化信息孤島現(xiàn)象.
關(guān)鍵詞: 自控系統(tǒng) 工藝流程 組態(tài)王 信息孤島
一、概述
城市供水工程是保證居民日常生活用水、各行政企事業(yè)等單位用水的最基本的市政工程。隨著社會不斷向工業(yè)化方向發(fā)展,特別是我國改革開放以來,城市規(guī)模日益擴(kuò)大,居民人口迅速增長。另一方面水源卻更加緊張,水污染日趨嚴(yán)重。當(dāng)今城市供水設(shè)施的建設(shè)或改造,著眼于長期規(guī)劃,能夠有效利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的成果,采用先進(jìn)的水處理、自動化控制、通信等技術(shù),保護(hù)有限的水資源,跟上城市不斷發(fā)展的步伐,滿足城市日常用水?dāng)?shù)量和質(zhì)量的要求。
石灣水廠是佛山市供水總公司下屬的兩個水廠之一,自1964年投產(chǎn)以來,現(xiàn)已形成三套相對獨立的供水系統(tǒng),日供水能力達(dá)到45萬立方米,擔(dān)負(fù)著佛山市的供水重任。該廠曾于1991年建立了集中式遙測系統(tǒng),但由于當(dāng)時條件所限,該系統(tǒng)硬件功能不強(qiáng)、軟件開發(fā)手段落后,系統(tǒng)維護(hù)困難,急需進(jìn)行自動化系統(tǒng)的改造。
二、系統(tǒng)方案設(shè)計及構(gòu)成
1、系統(tǒng)方案
根據(jù)石灣水廠生產(chǎn)環(huán)節(jié)多,設(shè)備分散的特點,系統(tǒng)的設(shè)計采用了“以局域網(wǎng)為基礎(chǔ)、以工控組態(tài)軟件為集成平臺、以WEB訪問為信息擴(kuò)展”的系統(tǒng)解決方案。整個監(jiān)測系統(tǒng)依據(jù)生產(chǎn)工藝流程,從地域上劃分為五大部分:調(diào)度室、一車間、二車間、三車間和WEB訪問用戶。如圖1所示,每個車間配置三套組態(tài)王軟件,負(fù)責(zé)一泵站、二泵站和凈水控制室三個相對獨立的工藝過程。由于整個監(jiān)控系統(tǒng)各個數(shù)據(jù)采集站的硬件相對獨立、可單獨運(yùn)行,所以整個監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計采用模塊化、結(jié)構(gòu)化設(shè)計,即易于聯(lián)調(diào)、又方便系統(tǒng)擴(kuò)展維護(hù)。
2、自控系統(tǒng)構(gòu)成
石灣水廠三車間平面圖如圖2所示,此系統(tǒng)包括全廠中控室及取水泵房、加礬加氨加氯、回收泵房與反應(yīng)沉淀池、V型濾池和送水泵房等5個 PLC子站,考慮到系統(tǒng)盡可能分散的原則,在濾池單池設(shè)有PLC控制臺。各PLC站均由一塊電源模塊,一塊CPU模塊,一塊通訊模塊以及若干塊輸入輸出(I/O)模塊組成。各PLC站之間以工業(yè)以太網(wǎng)通訊,各PLC站與中控室之間采用Ethernet通訊。
按照系統(tǒng)實現(xiàn)功能石灣水廠三車間自動控制系統(tǒng)由投礬、投氨、投氯、水質(zhì)監(jiān)測和控制子系統(tǒng)組成。中控室由2臺分別用于生產(chǎn)管理與監(jiān)控的Pentium III 計算機(jī)及2臺彩色打印機(jī)組成。計算機(jī)采用Windows NT操作系統(tǒng),均配備有遵循以太網(wǎng)通訊協(xié)議的3COM通訊網(wǎng)卡,實時采集生產(chǎn)數(shù)據(jù),形成分布式工業(yè)控制網(wǎng)。其中監(jiān)控計算機(jī)采用亞控公司的組態(tài)王監(jiān)控軟件,可顯示包括涉及PLC控制的機(jī)電、加礬加氯設(shè)備與濾池等在內(nèi)的模擬畫面,可對系統(tǒng)的所有設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程操作和控制,并具備顯示工藝布置圖、實時動態(tài)參數(shù)、設(shè)備的工作狀態(tài)及實時/歷史報警信號、在線儀表的實時/歷史趨勢曲線、電機(jī)運(yùn)行時間等功能,同時可進(jìn)行離線/在線編程及設(shè)定參數(shù)的修改,編制和打印生產(chǎn)與管理報表。管理計算機(jī)可以通過以太網(wǎng)采集現(xiàn)場數(shù)據(jù),形成數(shù)據(jù)存儲,包括事件記錄,用于以后的分析及故障追蹤。
三、控制工藝及系統(tǒng)功能
1、濾池監(jiān)控系統(tǒng):該系統(tǒng)主要監(jiān)控10格V型濾池的過濾、反沖洗過程及相關(guān)參數(shù)。每格濾池均裝有一個水位計和一個差壓計,用來檢測濾池的液位和濾池的阻塞情況。濾池的清水閥為無級可調(diào)比例閥 (開啟度為0~100%),根據(jù)濾池的液位、阻塞值(即水頭損失值)、清水閥現(xiàn)有開度的反饋信號通過PLC系統(tǒng)自動調(diào)整閥門的開度,從而確保濾池恒水位過濾。濾池反沖洗的控制方式有3 種:①強(qiáng)制反沖;②根據(jù)阻塞值PLC系統(tǒng)自動反沖;③根據(jù)過濾時間PLC系統(tǒng)自動反沖。優(yōu)先原則是:第①種方式最為優(yōu)先,第②種方式次之,最后為第③種。濾池總體監(jiān)控圖如圖3所示。
濾池的操作方式有3種:①單池PLC控制臺操作,每格濾池單獨設(shè)有PLC控制臺,每個控制臺裝有5個閥門(進(jìn)水閥、清水閥、水沖閥、氣沖閥、排污閥)控制按鍵與1個顯示面板,可顯示5個閥門、2臺鼓風(fēng)機(jī)、2臺沖洗泵、故障信號以及濾池水位、阻塞值等參數(shù);②V型濾池PLC站XBT操作;③中控室監(jiān)控計算機(jī)操作。中控室操作畫面如圖4所示。
2、排泥車監(jiān)控:對排泥閥、真空泵、行程開關(guān)以及電機(jī)等進(jìn)行控制,監(jiān)視水泵和車的報警狀態(tài)信息,排泥車可以設(shè)置手動和自動方式,并設(shè)置了對行車的各種參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。
每臺排泥車配置一臺微型PLC 控制器,控制器安裝于排泥車上,對排泥車的行走、定位、真空泵、電磁閥等實施自動控制,減少滑導(dǎo)線的數(shù)量。由于沉淀池內(nèi)淤泥沉積的厚度不同,排泥車的行程將分成三段,對不同的行程區(qū)域,PLC控制將以濁度、流量、時間為參數(shù),根據(jù)反時限原理,自動計算安排不同的排泥工作周期和排泥次數(shù)。
3、投礬子系統(tǒng):該系統(tǒng)采用米頓羅計量泵,其投加量根據(jù)抽水量按比例投加,同時根據(jù)反應(yīng)池反應(yīng)效果和沉淀池出水濁度對計量泵的沖程開度進(jìn)行手動微調(diào)。系統(tǒng)監(jiān)控圖如圖6所示。
在自來水行業(yè),加礬自動控制系統(tǒng)是復(fù)雜和關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。以流動電流SCD為主參數(shù)形成負(fù)反饋控制的內(nèi)環(huán),以出水蝕度信號為目標(biāo)值形成負(fù)反饋控制的外環(huán),以源水流量及源水濁度值為參考值形成前饋控制模型,全系統(tǒng)中心控制器采用PID和智能模糊控制算法,消除大慣性系統(tǒng)的不利因素。保證清水濁度標(biāo)準(zhǔn)。本系統(tǒng)采用雙回路投礬系統(tǒng),互為備用,當(dāng)某一路發(fā)生故障比如:礬池液位下限;攪拌系統(tǒng)故障;計量泵故障;閥門故障;脈動緩沖器故障;管路故障;需要檢修等情況時,均能自動切換到另一路投礬系統(tǒng)。確保不間斷投加,保證供水質(zhì)量。礬液提升機(jī)和攪拌機(jī):根據(jù)液位和時間啟停。
4、投氯子系統(tǒng):該系統(tǒng)根據(jù)源水流量計的讀數(shù)按比例自動投加,由氯瓶、電動球閥、壓力開關(guān)、切換控制裝置、真空調(diào)器、加氯機(jī)、水射器及相應(yīng)管道組成,兩組氯瓶町互相切換,做到無間斷投氯。水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)包括各種水質(zhì)監(jiān)測儀表,負(fù)責(zé)對源水、待濾水、出廠水水質(zhì)進(jìn)行檢測,為自動投加系統(tǒng)提供水質(zhì)狀況反饋,為控制系統(tǒng)提供大量數(shù)據(jù)參數(shù)。系統(tǒng)監(jiān)控圖如圖7所示。
5、投氨子系統(tǒng):該系統(tǒng)根據(jù)投氯量按比例投加,采用的壓力式投加系統(tǒng)為佛山市供水總公司首次使用,避免了舊投氨系統(tǒng)水射器投加孔經(jīng)常堵塞以至影響出廠水余氯的現(xiàn)象。投氨子系統(tǒng)由氨瓶、氨切換裝置、減壓閥、加氨機(jī)及相應(yīng)管道組成,兩組氨瓶可相互切換,從而實現(xiàn)無間斷投氨。監(jiān)控系統(tǒng)圖如圖8所示。
自動加氨系統(tǒng)以PH值、壓力、溫度、離子濃度、信號運(yùn)算輸出后經(jīng)變頻調(diào)節(jié)控制計量泵電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù),以控制加藥頻率,其中PH值為主閉環(huán)信號,離子濃度和溫度壓力為補(bǔ)償加藥信號;流量信號經(jīng)變送輸出后,經(jīng)行程調(diào)節(jié)器控制計量泵沖程以控制加藥量;采取除鹽水供水管的瞬時PH值進(jìn)行調(diào)節(jié),時刻保證了除鹽水供出的供水PH值穩(wěn)定在規(guī)定范圍內(nèi),避免了滯后和失調(diào)。
6、系統(tǒng)數(shù)據(jù)功能:除了對以上自系統(tǒng)的數(shù)據(jù)監(jiān)控和工藝流程控制功能以外,系統(tǒng)還具備以下特點:使用清晰準(zhǔn)確的生產(chǎn)畫面描述生產(chǎn)現(xiàn)場的操作狀態(tài)和數(shù)據(jù);監(jiān)控和記錄所有的報警信息;顯示實時趨勢曲線和歷史趨勢曲線;存儲和查詢歷史數(shù)據(jù);利用WEB技術(shù)發(fā)布實時生產(chǎn)信息,通過公司的局域網(wǎng)供其他授權(quán)用戶訪問。
四、結(jié)語
本系統(tǒng)于2002年1月在石灣水廠生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)正式投入運(yùn)行,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠。由于監(jiān)控系統(tǒng)對整個生產(chǎn)過程都進(jìn)行了實時連續(xù)監(jiān)控,值班管理人員通過監(jiān)視器就能了解生產(chǎn)運(yùn)行情況,出現(xiàn)事故可以及時處理,便于安排運(yùn)行,檢修計劃,提高勞動生產(chǎn)率,達(dá)到了節(jié)能降耗、提高水質(zhì),為合理調(diào)度提供了決策依據(jù)。組態(tài)王作為監(jiān)控軟件,實現(xiàn)了系統(tǒng)得數(shù)據(jù)監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、報警提示(包括聲音報警)、歷史數(shù)據(jù)存儲并方便生成報表進(jìn)行輸出或打印,并且實現(xiàn)了系統(tǒng)安全管理功能,保證了監(jiān)控系統(tǒng)的安全運(yùn)行。組態(tài)王具有方便的web發(fā)布技術(shù),在石灣水廠得到了完美的應(yīng)用,實現(xiàn)了生產(chǎn)信息與管理信息的動態(tài)連接,為消除水廠生產(chǎn)過程自動化信息孤島現(xiàn)象起到了典范的作用。
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