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技術頻道

自主研發(fā)的基于TDC的控制系統(tǒng)在熱連軋工程中的應用

一、 前言
帶鋼熱連軋計算機控制系統(tǒng)無論是系統(tǒng)規(guī)模,還是控制復雜性,都在冶金控制領域中名列前茅。由于軋線設備大多使用液壓傳動,對于液壓控制系統(tǒng),其控制周期要求在2~3ms以內。另外多個控制功能集中于一個機組上,如精軋輥縫控制(AGC)、板型控制(ASC)、液壓活套控制(LPC)等,從而造成控制功能間耦合極強,各控制功能間要求數(shù)據(jù)交換的周期在1 ms以內。因此在設計系統(tǒng)時必須很好的解決兩個“高速”的要求,即“高速控制”和“高速通訊”。

由于“高速控制”和“高速通訊”這兩個“高速”要求,長期以來世界上僅有幾家大型電氣公司,如德國的西門子公司,日本東芝、三菱,美國GE公司等,具有成套提供適用于熱連軋這一類快速過程控制系統(tǒng)的能力。而國外公司往往對這類計算機控制系統(tǒng)的硬件,尤其是應用軟件,控制比較嚴格,給國內用戶生產運行和維護帶來很多“麻煩”。

萊蕪鋼鐵公司于2005年7月投產的1500mm熱連軋生產線是一條傳統(tǒng)的半連軋生產線,設備的基本組成如下:2座步進式加熱爐,一架四輥萬能粗軋機,無芯卷取熱卷箱,6架長行程液壓壓下精軋機,層流冷卻,2臺地下卷取機。年產量200萬噸優(yōu)質鋼卷,厚度規(guī)格1.2mm~20mm。
這條生產線是由國內自主設計、生產和開發(fā)的寬帶鋼生產線,北京科技大學高效軋制國家工程研究中心為三電系統(tǒng)技術總負責單位,并承擔了L1級和L2級控制系統(tǒng)的設計編程和調試工作。L1級基礎自動化系統(tǒng)使用了多套S7-400PLC和Simatic TDC控制器,完成爐區(qū)、粗軋機、熱卷箱、精軋機、液壓活套、層流冷卻、卷取機、運輸機等設備的位置、壓力、速度、張力等控制功能。這也是國內第一條成功應用在熱連軋生產線上的、完全由國人獨立研發(fā)、集成和調試的采用西門子最先進的Simatic TDC控制器作為核心工藝控制器的計算機控制系統(tǒng)。圖1為正在生產中的精軋機組的照片。

圖1 正在生產中的精軋機組

圖1 正在生產中的精軋機組
二、 控制系統(tǒng)構成
在設計萊蕪鋼鐵公司1500熱連軋自動化控制系統(tǒng)時充分考慮到熱連軋生產工藝特點以及計算機控制系統(tǒng)硬件軟件發(fā)展趨勢,做到了先進、可靠、簡潔和實用。該控制系統(tǒng)分成以下三級:L2級過程控制級負責全線過程控制、過程日志、過程監(jiān)視、各區(qū)域模型優(yōu)化控制等任務;L1級基礎自動化級完成軋線順序控制、邏輯控制和各個設備控制;L0級傳動控制級完成交直流電動機的控制。系統(tǒng)結構如圖2所示。

圖2 計算機控制系統(tǒng)

圖2 計算機控制系統(tǒng)
L2級過程自動化級由3臺高性能PC服務器擔任過程控制計算機,完成模型設定和計算以及自學習功能。L2的人機界面(HMI)操作員站與L1級合在一起。過程控制計算機留有與L3級生產控制級的接口,同時在沒有L3級的情況下L2級還要完成生產管理級的部分功能。L1級計算機控制系統(tǒng)由多套西門子TDC多CPU結構高性能控制器和S7-400 PLC控制器組成??刂葡到y(tǒng)中采用了工業(yè)以太網(wǎng)、DP網(wǎng)和GDM網(wǎng)等多種網(wǎng)絡通訊系統(tǒng)。工業(yè)以太網(wǎng)采用交換機技術,通訊速率達到100M,且可以實現(xiàn)全雙工通訊。由于充分考慮了熱連軋生產中信息流和數(shù)據(jù)流的特點,以太網(wǎng)網(wǎng)絡拓撲結構采用分段和分層設計,以實現(xiàn)數(shù)據(jù)和信息的快慢分離、區(qū)域分流,有效減少了數(shù)據(jù)的擁堵。Profibus-DP網(wǎng)是一種應用最為廣泛的現(xiàn)場總線網(wǎng)絡系統(tǒng),它使用雙絞屏蔽電纜,通訊速率最高可達12M,還可通過中繼器大大擴展通訊距離和連接的工作站點數(shù)。本系統(tǒng)中大量采用了Profibus-DP現(xiàn)場總線以連接操作臺、遠程I/O、主、輔傳動控制器等子系統(tǒng),大大減少硬線數(shù)量,有效提高了系統(tǒng)的簡潔性。

全局數(shù)據(jù)內存GDM網(wǎng)是一種超高速通訊網(wǎng)絡,它主要應用于西門子的SIMATIC TDC控制器系統(tǒng)中,具有下述特點:采用星型拓撲結構;通訊速率可達640Mbps;具有2M字節(jié)共享中央內存;分站點與中央站點間通過光纖建立連接,最遠距離為200米;一個GDM網(wǎng)絡最多可以支持44個站點,可以實現(xiàn)最多達836個CPU模板之間的數(shù)據(jù)通訊;具備故障狀態(tài)監(jiān)測功能??梢钥闯鐾耆軌驖M足熱連軋系統(tǒng)對“高速通訊”的要求。精軋區(qū)和卷取區(qū)域內的TDC控制器全部接入超高速光纖內存網(wǎng),用于傳遞對控制任務實時性要求很高的控制數(shù)據(jù)。

另外,軋線上各個操作室內設置多臺HMI人機界面站,用于操作員監(jiān)控生產過程。HMI系統(tǒng)使用WINCC v6.0開發(fā),采用客戶機-服務器模式,通過以太網(wǎng)與L2級計算機和L1級控制器進行通訊。

三、 控制系統(tǒng)功能和特點
本軋線L2過程控制級的核心內容在于各種軋鋼數(shù)學模型包括:粗軋模型、精軋模型、板形模型、CTC模型和自學習模型等。主要功能包括:板坯初始數(shù)據(jù)及軋制計劃管理、加熱爐數(shù)據(jù)跟蹤、軋制節(jié)奏計算、設定計算、模擬軋鋼和軋輥數(shù)據(jù)及生產數(shù)據(jù)管理和歷史數(shù)據(jù)管理,還可以生成班報、日報、工程記錄和生產報告(包含質量分類報告) 等各種類型的報表。
中間件(Middle Ware)是過程控制系統(tǒng)的核心支撐軟件,是L2級應用軟件的開發(fā)平臺和運行環(huán)境。其主要作用是屏蔽硬件平臺和操作系統(tǒng)的差異性以及底層操作系統(tǒng)的復雜性,使應用程序開發(fā)人員面對一個簡單而統(tǒng)一的開發(fā)環(huán)境,降低過程自動化應用軟件開發(fā)和維護的復雜性。主要功能模塊包括:實時數(shù)據(jù)文件管理(RDFM)、進程間通訊管理(IPC)、外部通訊管理(HubWare)、日志報警管理(Logger)、數(shù)據(jù)庫連接管理(DBLinker)、HMI變量管理(TagCenter)和進程管理(TaskWatch)等,具體系統(tǒng)構架如圖3所示:

圖3 中間件系統(tǒng)的架構

圖3 中間件系統(tǒng)的架構
L1基礎自動化級主要功能包括:微張力控制、可逆軋制控制、熱卷箱控制、飛剪控制、精軋速度控制、液壓活套高度及張力控制、液壓HAPC控制、精軋液壓HAGC控制、板型控制ASC、終軋溫度控制、卷取溫度控制(CTC)、卷取速度張力控制、液壓助卷輥自動踏步控制(AJC)等。眾所周知,熱連軋系統(tǒng)的復雜性和高速性主要體現(xiàn)在精軋區(qū)和卷取區(qū)的控制上。僅精軋區(qū)六個機架就集中了六十多個高速閉環(huán)控制回路,而且還有大量的解耦計算,同時還要實現(xiàn)前饋、反饋和各種補償控制算法。這都需要功能強大的處理器的支持。而西門子TDC控制器正好可以滿足這種需求。

TDC的CPU采用64位RISC技術設計,可嚴格保證100微秒的最短采樣周期,運算功能極其強大,其PI調節(jié)器的計算時間大約為1~3微秒,可以滿足熱連軋“高速控制”的要求。同時TDC的CPU具有5個循環(huán)時鐘周期,可以根據(jù)控制任務性質的不同將它們分配在不同的循環(huán)周期內。對于快速回路如HAPC、HAJC等控制功能放在T1周期內,對于HAGC等控制策略和各種補償及解耦計算可以放在T2和T3周期內,而對通訊接口的處理可以放在T4周期內。如此一來不僅保證了對精軋液壓壓下、卷取機助卷輥液壓缸部件2~4ms的快速閉環(huán)控制,還有效的減輕了CPU的負荷率。分布式TDC控制系統(tǒng)站點間通過GDM交換數(shù)據(jù),與區(qū)域其它控制器和畫面系統(tǒng)使用快速以太網(wǎng)通訊,與遠程I/O和傳動通過DP網(wǎng)通訊。編程人員通過MPI網(wǎng)或DUST1協(xié)議對分布式系統(tǒng)中各個TDC的程序進行調試和維護。這樣的設計取得了很好的控制效果。圖4為現(xiàn)場實測控制效果曲線,可以看出3mm的帶鋼厚度偏差在30μm內的達到96.53%。

圖4 實測曲線

圖4 實測曲線
四、 結束語
萊鋼1500熱連軋控制系統(tǒng)自2005年6月底試軋成功,用不到一個月的時間實現(xiàn)了日達產,三個月后實現(xiàn)了月達產。至今一年多的正常生產表明,該套自主設計和集成的控制系統(tǒng)能滿足熱連軋生產的各項要求,達到國內外先進水平,減少工程投資。該項目實現(xiàn)了全自動軋鋼,加快了生產節(jié)奏,提高了產品質量和產量,降低了職工的勞動強度。從2005年7月到2006年2月,生產合格鋼材100萬噸。創(chuàng)造利潤3個億以上。僅2006年3~6月生產68萬噸,創(chuàng)造利潤5.5個億。綜合成材率達到97.3%;系統(tǒng)的全自動運行率保持在98%以上;HAGC投入率達95%以上;8mm以上厚度帶鋼AJC投入率達100%;厚度控制精度在± 50μm以內達97.6%。此控制系統(tǒng)在萊鋼獲得成功應用后已被推廣應用到其它熱連軋項目中。

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