前言
  臺塑公司于1985 年成立電子組,與日本富士電機技術合作,從事中大型分散式控制系統(tǒng)(DCS)軟硬件設計與制造,2004年臺塑實現(xiàn)多元化發(fā)展策略,將富士電機DCS技術整體收購,成立臺塑電子(寧波)有限公司,由日本、臺灣經驗直接移轉到大陸,并培養(yǎng)大陸技術人員,達成制造本土化,就近服務客戶。目前臺塑">

国产精品久久人妻互换毛片,国产av国片偷人妻麻豆,国产精品第12页,国产高清自产拍av在线,潮喷大喷水系列无码久久精品

技術頻道

AX-2000系統(tǒng)在寶鋼鐵水脫硅中的應用

  前言
  臺塑公司于1985 年成立電子組,與日本富士電機技術合作,從事中大型分散式控制系統(tǒng)(DCS)軟硬件設計與制造,2004年臺塑實現(xiàn)多元化發(fā)展策略,將富士電機DCS技術整體收購,成立臺塑電子(寧波)有限公司,由日本、臺灣經驗直接移轉到大陸,并培養(yǎng)大陸技術人員,達成制造本土化,就近服務客戶。目前臺塑DCS(富士DCS)廣泛應用與鋼鐵、化工、紙業(yè)、學校、醫(yī)院、汽電共生、發(fā)電廠等過程。
  富士電機于1975年10月發(fā)布DCS系統(tǒng),是世界上最早研發(fā)出DCS系統(tǒng)的廠家之一。AX-2000集散控制系統(tǒng)是富士的第五代產品系統(tǒng),是開放的新一代綜合控制系統(tǒng),智能可靠的Process I/O 單元同時也被橫河的CS3000系統(tǒng)所采用。AX-2000系統(tǒng)具有良好的控制性能、實時靈活的通訊能力、直觀清晰的人機接口,系統(tǒng)擴展方便,獲得用戶較高評價。
  寶鋼股份不銹鋼分公司煉鐵廠現(xiàn)有兩座高爐(750m高爐和2500m高爐),生產的鐵水除了提供給碳鋼生產線外,還提供給不銹鋼生產線。高爐生產的鐵水中硅含量偏高,雖然對普碳鋼產品質量影響不大,但對不銹鋼產品質量影響很大。
  煉鐵廠為了向不銹鋼精品基地提供優(yōu)質鐵水,特新建了脫硅站,主要用于兩座高爐脫硅作業(yè)過程中脫硅粉劑的儲存、輸送和噴吹。脫硅控制系統(tǒng)采用了AX-2000系統(tǒng),本系統(tǒng)有效融合了高可靠性的技術和符合當代自動化發(fā)展要求的通用技術,既能發(fā)揮開放性系統(tǒng)優(yōu)點又能有效避免開放性系統(tǒng)缺點。
  系統(tǒng)生產工藝概述
  1.1 概述
  脫硅站的控制系統(tǒng)由上料系統(tǒng)、噴吹系統(tǒng)及與各系統(tǒng)相配套的除塵系統(tǒng)組成。
  脫硅站公輔系統(tǒng)由空壓站等組成。
  1.2 脫硅上料系統(tǒng)
  脫硅上料系統(tǒng)由倉頂布袋除塵器、上料電磁閥、儲粉倉稱量裝置等組成。主要對儲粉倉內粉料進行控制,顯示倉內粉料的狀況,根據(jù)料重發(fā)出允許上料信號。并對布袋除塵器自動控制。脫硅粉劑由汽車承運。
  1.3 脫硅噴吹系統(tǒng)
  脫硅噴吹系統(tǒng)由噴槍和電磁閥兩部分組成。其中所有電磁閥均由DCS系統(tǒng)控制,各個電磁閥之間都有工藝規(guī)定的連鎖關系。噴吹量、噴吹罐的加料進行控制和對各種故障進行報警。
  1.4空壓站
  空壓機主要用來給噴粉提供高壓空氣,把脫硅粉劑吹入高爐中。其次也用來開啟電磁閥門。
  1.5高爐中央控制室AOS上顯示的信號
  DCS系統(tǒng)安裝在脫硅電氣室內。在高爐中央操作室和脫硅站各設一臺AOS操作終端,用于噴粉系統(tǒng)的操作、監(jiān)視、數(shù)據(jù)設定、數(shù)據(jù)采集和打印報表等。
  AOS的CRT上設置菜單畫面、生產全貌畫面、操作設定畫面、流程圖畫面、儀表回路圖畫面、操作指導畫面、各種趨勢圖畫面、各種報警畫面,對所有的報警信號均能做歷史記錄等。
  2、自動控制系統(tǒng)組成
  

  

  
  圖1 控制系統(tǒng)示意圖
  
  系統(tǒng)由一對冗余控制站ACS-2000、一對冗余數(shù)據(jù)庫站ADS、一臺工程師站AES以及兩臺操作員站AOS(一臺位于2500高爐中控室另一臺位于脫硅控制室)和一臺打印機組成。相互間通過FL-NET控制總線相互連接。
   ADS操作系統(tǒng)采用Windows2000 Server,AES和AOS操作系統(tǒng)采用Windows2000Professional。控制站和數(shù)據(jù)庫站,操作員站之間的通訊采用廣播通訊——周期性地由控制站主動把廣播數(shù)據(jù)發(fā)送出去。
   廣播的速率可以人為設定,也可由系統(tǒng)設定,系統(tǒng)的缺省設定為200ms,AOS畫面在顯示相應數(shù)據(jù)時不需要再訪問控制站,因此使用廣播點制作的畫面刷新速度較快(1s以內)。人機操作界面(HMI)可以完成工藝流程動態(tài)畫面顯示、傳動系統(tǒng)運行狀態(tài)顯示和操作、工藝參數(shù)設定、操作方式的選擇、生產報表統(tǒng)計、打印以及故障顯示等功能。
  3、系統(tǒng)各部分功能
  該系統(tǒng)采用中央監(jiān)視和分散控制的原理。數(shù)據(jù)庫站(ADS-PC2000)——對數(shù)據(jù)庫進行一元化管理。操作站(AOS-PC2000)——用于設備監(jiān)控??刂普?ACS-PC2000)——用于設備控制??刂普就ㄟ^有效結合EI(電氣和儀表)兩種機能結構。能自由提取在監(jiān)視控制系統(tǒng)中存儲數(shù)據(jù),想得到的數(shù)據(jù)可隨時被取出。控制局域網(wǎng)(FL—net相對應),用于連接控制站,數(shù)據(jù)庫站,操作站,形成網(wǎng)絡,使得數(shù)據(jù)得以傳輸。另外,系統(tǒng)與商用軟件包相連也很簡單,能實現(xiàn)信息的高效率使用。
  4、系統(tǒng)應用的效果
  2500m高爐脫硅設施投入使用一年以來,運轉正常,充分證明了MICREX-AX系統(tǒng)自動化程度高、運用靈活、穩(wěn)定可靠。特別是在對一些參數(shù)調整修改時更顯出其靈活方便的特長。目前,煉鐵廠正在計劃將該系統(tǒng)并入2500m 高爐控制系統(tǒng),如此一來可提高生鐵的整體質量,更好地滿足不銹鋼基地對鐵水的需求。

文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。