一清高壓變頻器在煉鋼除塵風(fēng)機中的應(yīng)用
津安鋼鐵有限公司有30噸轉(zhuǎn)爐兩座,轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,爐口會排出大量棕紅色的煙氣,煙氣溫度高、含有易燃氣體和金屬顆粒,按照我國1996年頒布的《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297一1996),對煙氣必須冷卻、凈化,由引風(fēng)機將其排至煙囪放散或輸送到煤氣回收系統(tǒng)中備用。由于轉(zhuǎn)爐周期性間斷吹氧,為滿足節(jié)能和環(huán)保要求,要求風(fēng)機在整個煉鋼工作周期內(nèi)變速運行,吹氧時高速運行,不吹氧時低速運行。目前采用液力偶合器調(diào)速,高速2700r/min(設(shè)計2900r/min),低速1200r/min。經(jīng)過一段時間的運行,發(fā)現(xiàn)液力偶合器技術(shù)存在著局限性,主要表現(xiàn)在:
調(diào)速范圍在30%~90%之間,轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定;而且低速1200r/min仍然偏高,造成能源浪費,高速運行時,液力偶合器有時失速,轉(zhuǎn)爐爐口冒煙;
液力偶合器需經(jīng)常更換軸承,造成轉(zhuǎn)爐停產(chǎn),不能滿足連續(xù)生產(chǎn)的需要。
電動機的效率低,損耗大,尤其低速運行時,效率極低;
調(diào)節(jié)精度低、線性度差,響應(yīng)慢;
啟動電流仍比較大,影響電網(wǎng)穩(wěn)定;
液力偶合器故障時,無法切換至工頻旁路運行,必須停機檢修;
漏油嚴重,對環(huán)境污染大,地面被油污蝕嚴重;
鑒于液力偶合器存在上述眾多問題,因此在2006年,煉鋼轉(zhuǎn)爐決定不再使用液力偶合器調(diào)速,改用高壓變頻器為新轉(zhuǎn)爐風(fēng)機進行調(diào)速。
2、高壓變頻器技術(shù)要求及改造方案
除塵風(fēng)機是除塵凈化系統(tǒng)的動力中樞,一旦除塵風(fēng)機不能正常運行,不但影響生產(chǎn),造成巨大的經(jīng)濟損失,還有可能威脅到現(xiàn)場生產(chǎn)人員的人身安全;另外,調(diào)速系統(tǒng)工作的環(huán)境比較惡劣;同時轉(zhuǎn)爐又周期性間斷吹氧;所以,和除塵風(fēng)機配套的高壓調(diào)速系統(tǒng),要求具有極高的可靠性?;谝陨瞎ぷ魈攸c,對變頻調(diào)速系統(tǒng)的主要要求如下:
要求變頻器要有高可靠性,長期運行無故障。
要求變頻器有旁路功能,一旦出現(xiàn)故障,可使電機切換到工頻運行。
調(diào)速范圍要大,效率要高。
具有邏輯控制能力,可以自動按照吹氧周期升降速。
有共振點跳轉(zhuǎn)設(shè)置,能使電機避開共振點運行,讓風(fēng)機不喘震。
經(jīng)過多方調(diào)研、比較,最后決定采用天津一清節(jié)能設(shè)備有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器,通過雙方技術(shù)人員的合作,共同制定了轉(zhuǎn)爐除塵風(fēng)機的變頻改造方案,改造方案如下:
要求可以遠程和本機控制。風(fēng)機高速運行時,如果變頻器出現(xiàn)嚴重故障,變頻器調(diào)速系統(tǒng)自動運行旁路狀態(tài)停機。遠程控制時,通過操作臺工頻/變頻旋鈕把電機切換到工頻電網(wǎng)運行,當(dāng)吹煉周期結(jié)束后,檢修變頻器。變頻器檢修完畢后,通過把操作臺工頻/變頻旋鈕打到變頻位置,返回變頻調(diào)速狀態(tài)。本機控制時,通過變頻器控制柜工頻/變頻旋鈕把電機切換到工頻電網(wǎng)運行,當(dāng)吹煉周期結(jié)束后,檢修變頻器。變頻器檢修完畢后,通過把變頻器工頻/變頻旋鈕打到變頻位置,返回變頻調(diào)速狀態(tài)。
總結(jié):
1 通過變頻改造,節(jié)能效果相當(dāng)明顯..
2 完全滿足煉鋼工藝要求.
3 降低了風(fēng)機運行噪音,改善運行環(huán)境.
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