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技術(shù)頻道

成品包裝臺(tái)架在棒材生產(chǎn)線上的應(yīng)用

1 引言
隨著棒材軋制線自動(dòng)控制的不斷提高,軋制速度越來(lái)越快,工藝要求也越來(lái)越高,實(shí)現(xiàn)軋制工藝的雙線切分軋制后,成品包裝成為棒材生產(chǎn)線的一個(gè)瓶頸問(wèn)題。傳統(tǒng)的包裝臺(tái)架,效率低下,自動(dòng)控制程度低,幾乎全是人工操作,已經(jīng)不能適應(yīng)快節(jié)奏的生產(chǎn)需要,因此提高成品包裝的速度和改善成品包裝的質(zhì)量,成為整個(gè)軋制生產(chǎn)線亟待解決的問(wèn)題。在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中,常常出現(xiàn)前面的軋線一切正常,卻由于包裝臺(tái)架包裝節(jié)奏慢,造成堆鋼和堵鋼,最終制約前面所有的工序。
項(xiàng)目依據(jù)工藝的需要,結(jié)合生產(chǎn)的實(shí)際,采用成熟的自動(dòng)控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制。新的包裝系統(tǒng)采用液壓傳動(dòng)和機(jī)械傳動(dòng)相結(jié)合,輥道、鏈子等控制采用無(wú)觸點(diǎn)開關(guān)柜和變頻控制,現(xiàn)場(chǎng)采用接近開關(guān)和對(duì)射光電等檢測(cè)元件,實(shí)現(xiàn)PLC邏輯控制,在操作臺(tái)上實(shí)現(xiàn)畫面監(jiān)控、交接班記錄、歷史曲線、包裝支數(shù)和適時(shí)報(bào)警等控制功能,同時(shí)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)稱重功能。通過(guò)實(shí)踐應(yīng)用,采用自動(dòng)控制技術(shù)的新包裝臺(tái)架,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)計(jì)數(shù),自動(dòng)移鋼,短尺剔除,鋼捆稱重,自動(dòng)夾緊等控制工藝,從而結(jié)束了人力包裝的時(shí)代,適應(yīng)了快節(jié)奏的軋線生產(chǎn)要求。實(shí)踐應(yīng)用以來(lái)取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
2
工藝流程
在棒材生產(chǎn)線,成品棒材經(jīng)過(guò)冷床區(qū)域冷卻,再經(jīng)過(guò)冷剪定尺剪切,進(jìn)入包裝臺(tái)架輸入輥道控制區(qū),從而進(jìn)入包裝臺(tái)架區(qū)域。整個(gè)包裝臺(tái)架依據(jù)工藝劃分為三個(gè)部分:入口區(qū)、中心區(qū)和出口區(qū)。下面對(duì)三個(gè)區(qū)域的工藝流程加以說(shuō)明:
2.1
入口區(qū)域
主要工藝說(shuō)明:當(dāng)鋼進(jìn)入包裝臺(tái)架,從輥道上由移鋼臺(tái)架移到一級(jí)和二級(jí)移鋼鏈上,如果有短尺鋼,當(dāng)鋼移到短尺剔除輥道上時(shí),剔除電磁鐵得電吸起標(biāo)尺鋼材,剔除輥道開動(dòng)將短尺鋼移到短尺輥道區(qū)域,再經(jīng)剔除翻鋼將其移走。入口區(qū)域結(jié)束。其中移鋼臺(tái)架的動(dòng)作原理(如圖1:移鋼臺(tái)架動(dòng)作周期),從原位上升,前進(jìn),到前位,再下降到低位,后退到原位;一級(jí)鏈上可以設(shè)定把數(shù)(一般設(shè)計(jì)1-4把);在二級(jí)鏈的鏈輪上設(shè)定計(jì)數(shù)撥輪,用于準(zhǔn)確計(jì)數(shù),并且二級(jí)鏈具有高位和低位限位。
注釋:在工藝控制部分,涉及到控制元件的術(shù)語(yǔ)加雙引號(hào)突出,以利于理解和敘述。下同。
2.2
中心區(qū)域
主要工藝說(shuō)明:鋼從入口區(qū)的二級(jí)鏈移到三級(jí)鏈,其中三級(jí)鏈液壓馬達(dá)實(shí)現(xiàn)加速控制,使疊加的鋼材在三級(jí)鏈上散開,確認(rèn)鋼材是否有短尺,同時(shí)確認(rèn)鋼材的支數(shù);三級(jí)鏈把鋼材移到

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離臂處,分離臂接近開關(guān)感應(yīng)使分離臂上升,同時(shí)分離輪轉(zhuǎn)動(dòng),把鋼材移到上收集臂上,由對(duì)射光電判斷上收集臂有鋼;到一把的鋼支數(shù)后,下收集臂上升,上收集臂下降,把鋼移到下收集臂上,由對(duì)射光電判斷下收集臂有鋼,下收集臂下降,把鋼放到收集輥道上,中心區(qū)結(jié)束。
2.3
出口區(qū)域
主要工藝說(shuō)明:鋼從中心區(qū)移到在收集輥道上,收集輥道開動(dòng),由撞齊檔板把鋼撞齊,此時(shí)有對(duì)射光電判斷鋼在收集輥道上,依據(jù)工藝要求,收集輥道設(shè)計(jì)有9米和12米檔板和立式夾送輥;鋼在收集輥道上經(jīng)過(guò)撞齊,移送到打捆輥道,此時(shí)有四個(gè)液壓成型器,夾緊將鋼打捆;由對(duì)射光電判斷打捆結(jié)束,打捆檔板下降,把鋼移送到稱重輥道上,延時(shí)稱重;由對(duì)射光電判斷稱重結(jié)束,降下稱重檔板,把鋼移到卸載輥道一段卸載輥道二段,有撞齊檔板撞齊,同時(shí)對(duì)射光電判斷卸載輥道有鋼;卸載鏈上升,上升到高位,向前移動(dòng)鋼捆,移動(dòng)到存儲(chǔ)鏈存儲(chǔ)鏈可以存儲(chǔ)3-4捆鋼,出口區(qū)結(jié)束,參見圖2:工藝流程圖。
3
控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
為實(shí)現(xiàn)包裝臺(tái)架的自動(dòng)控制,新的包裝工藝控制使用了一臺(tái)西門子S7-300作為邏輯控制,使用Intouch軟件通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)通訊實(shí)現(xiàn)報(bào)警、監(jiān)控和控制,其中還應(yīng)用了液壓傳動(dòng)和變頻技術(shù)控制輥道鼠籠電機(jī),無(wú)觸點(diǎn)開關(guān)柜控制鏈條和部分輥道。(附圖3:控制框圖)
3.1
邏輯控制部分
在邏輯控制部分,入口區(qū)、中心去、和出口區(qū),分別實(shí)現(xiàn)手動(dòng)和自動(dòng)轉(zhuǎn)換,可以任意選擇三個(gè)區(qū)域的手動(dòng)和自動(dòng)切換?,F(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)元件選用了接近開關(guān)和對(duì)射光電兩種器件,來(lái)判斷自動(dòng)步驟的連續(xù)性,使自動(dòng)狀態(tài)的包裝工藝流暢。在關(guān)鍵的鋼材計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì)上,由PLC中實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)支數(shù)的邏輯控制時(shí),在操作臺(tái)畫面上設(shè)計(jì)有計(jì)數(shù)到,來(lái)實(shí)現(xiàn)模擬自動(dòng)狀態(tài)和對(duì)故障狀態(tài)時(shí)的手動(dòng)干預(yù);在短尺剔除工藝部分,剔除電磁鐵可以在橫梁上前后移動(dòng),依據(jù)鋼材不同長(zhǎng)度設(shè)定對(duì)應(yīng)的定尺,同時(shí)設(shè)定限位開關(guān),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)短尺剔除功能。
3.2
畫面控制部分
畫面實(shí)現(xiàn)了包裝工藝的全流程自動(dòng)/手動(dòng)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控顯示,可以在不工作空車狀態(tài)下模擬整個(gè)工藝流程,以便于操作人員熟悉工藝流程和交接班時(shí)間檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài);同時(shí)實(shí)現(xiàn)畫面操作和操作臺(tái)操作兩地控制現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,并編制有設(shè)備故障維護(hù)說(shuō)明,以利于設(shè)備維護(hù)排除故障的快速和準(zhǔn)確;其中液壓控制部分,實(shí)現(xiàn)設(shè)備監(jiān)控和液壓設(shè)備溫度、壓力、液壓塞堵塞、電機(jī)投入連鎖等顯示和報(bào)警提示功能。并在畫面實(shí)現(xiàn):歷史曲線,交接班記錄,規(guī)格記錄,包裝支數(shù)記錄,程序設(shè)定,屏幕顯示,打印記錄,故障檢測(cè),故障報(bào)警及自動(dòng)處理等功能。
3.3
液壓控制部分
液壓控制移鋼臺(tái)架,上下收集臂,二級(jí)鏈升降,三級(jí)鏈,打捆成型器,五個(gè)升降檔板,卸載鏈升降等。其中三級(jí)鏈控制,使用液壓快速馬
 

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達(dá),實(shí)現(xiàn)三級(jí)鏈的快速移鋼,同時(shí)應(yīng)用了液壓比例閥參與調(diào)節(jié)。液壓傳動(dòng)相對(duì)于電氣傳動(dòng),節(jié)能降耗,使包裝臺(tái)架的工藝控制更加科學(xué)合理并降低成本。
3.4
自動(dòng)稱重系統(tǒng)
采用PC機(jī)自動(dòng)稱重系統(tǒng),降低檢測(cè)誤差,提高稱重精度,自動(dòng)檢測(cè)鋼捆的重量,結(jié)合支數(shù),實(shí)現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部ERP系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng),可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)打印報(bào)表,統(tǒng)計(jì)噸數(shù)和成材率,實(shí)現(xiàn)全軋線工藝流程跟蹤檢測(cè)的最終數(shù)據(jù)結(jié)果匯總。
3.5
變頻器和無(wú)觸點(diǎn)開關(guān)柜
在輥道控制上,使用變頻器,減少常規(guī)的電器元件的機(jī)械損耗,同時(shí)減少故障點(diǎn),集中控制輥道,使自動(dòng)控制工藝實(shí)現(xiàn)免維護(hù)狀態(tài)。無(wú)觸點(diǎn)開關(guān)柜,依據(jù)雙向可控硅特性,具有全數(shù)字直流控制面板,可實(shí)現(xiàn)能耗制動(dòng),同時(shí)可設(shè)定正反轉(zhuǎn)延時(shí)時(shí)間,過(guò)載電流,堵轉(zhuǎn)時(shí)間等,提高了設(shè)備的穩(wěn)定性。開關(guān)柜采用的箱式結(jié)構(gòu),有利于更換設(shè)備,變線上維護(hù)為線下檢修,變被動(dòng)維護(hù)為定期點(diǎn)檢,使設(shè)備維護(hù)故障率明顯下降。
4
結(jié)束語(yǔ)
綜合上述,新的成品包裝臺(tái)架結(jié)合PLC、畫面、液壓、無(wú)觸點(diǎn)控制、變頻等技術(shù)實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制,提高了包裝臺(tái)架的工作效率,在以往的軋鋼工藝中,由于工藝軋鋼節(jié)奏的緩慢,包裝部分一直是人們忽略的問(wèn)題,現(xiàn)在快節(jié)奏的生產(chǎn)需要,雙線切分軋制和提速軋制的實(shí)現(xiàn),要求在軋制線上分秒必爭(zhēng),因此全自動(dòng)包裝臺(tái)架,在現(xiàn)有成熟的技術(shù)支持下,實(shí)現(xiàn)了準(zhǔn)確流暢的自動(dòng)控制,在實(shí)際的生產(chǎn)和應(yīng)用中,有著非常重要的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

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