自主創(chuàng)新引領(lǐng)聚合物驅(qū)技術(shù)發(fā)展
引言
孤東油田自1994年開展聚合物工業(yè)性試驗,1997年投入工業(yè)化應(yīng)用以來,已經(jīng)取得了顯著的技術(shù)經(jīng)濟效果。截至到2005年12月底,已投入聚合物驅(qū)工業(yè)化區(qū)塊8個,含油面積29.68km2,累積動用地質(zhì)儲量6748×104t,占孤東油田動用儲量的27.8%,投入注聚井370口,累計注入聚合物干粉5.02×104t,累積增油234.7×108t,提高采收率4.84%。孤東油田以聚合物驅(qū)為主的三次采油技術(shù)經(jīng)過先導(dǎo)試驗、擴大試驗、工業(yè)化推廣應(yīng)用,積累了豐富的礦場經(jīng)驗,形成了具有孤東特點的三次采油技術(shù)系列,規(guī)模逐漸擴大,年增油量和累計增油量迅速增加,年增油量由1995年的0.5×104t上升到2005年的33.7×104t,取得了顯著的降水增油效果。目前日產(chǎn)油水平2200t,占孤東油田的近三分之一,三采區(qū)塊產(chǎn)量在采油廠原油總產(chǎn)量中“三分天下有其一”,成為孤東老油田穩(wěn)產(chǎn)的生力軍和產(chǎn)量接替的重要陣地。
1 立足自主創(chuàng)新,集成聚合物驅(qū)技術(shù)
孤東油田以聚合物驅(qū)為主的三次采油技術(shù)發(fā)展的歷史就是一部自主創(chuàng)新的歷史,也是三次采油理論和實踐不斷創(chuàng)新的過程。自主創(chuàng)新,已成為不斷提高三次采油規(guī)模和貢獻率,實現(xiàn)三次采油持續(xù)發(fā)展的“引擎”。
隨著聚合物驅(qū)礦場試驗和工業(yè)化推廣應(yīng)用的逐步深入,并經(jīng)過多年的創(chuàng)新實踐,對聚合物驅(qū)技術(shù)有了更加深刻的認識,產(chǎn)生了新的做法,形成了成熟的配套技術(shù)。
1.1 采用高濃度大段塞注入方式
在國內(nèi)外開展的聚合物驅(qū)提高采收率試驗中,普遍做法是采用低濃度小段塞的聚合物驅(qū)技術(shù),聚合物用量普遍低于200PV·mg/L左右,提高采收率幅度2~5個百分點。經(jīng)過實踐探索和研究,綜合認識孤東油田高速高強度開發(fā),面對高含水、高采出程度、高滲透率的矛盾,小段塞、低用量的聚合物驅(qū)不能夠有效的封堵高滲透區(qū)域。在深入研究聚合物驅(qū)油藏適應(yīng)性的基礎(chǔ)上,孤東油田采用了高濃度、大段塞聚合物驅(qū)的新做法。
油藏數(shù)值模擬研究表明,隨著聚合物用量的增加,提高采收率的幅度逐步增加,當(dāng)用量大于400PV·mg/L以后,上升幅度逐步變緩(圖1)。

聚合物用量從200PV·mg/L增加到600PV·mg/L時,采收率提高幅度增加6個百分點,進一步增加聚合物用量到720PV·mg/L,聚合物驅(qū)最終采收率仍可以再增加1.2個百分點,分析其投入情況,仍經(jīng)濟有效(圖2)。

如七區(qū)中注聚區(qū)聚合物用量由原來設(shè)計的525PV·mg/L左右增加到625PV·mg/L,日產(chǎn)油峰值增加了124t。該區(qū)塊連續(xù)17個月日產(chǎn)油保持在1050t以上,含水穩(wěn)定在86.8%左右,比注聚前日產(chǎn)油527.8t增加了520t以上,累計增油達45×104t。在已完成的注聚區(qū)塊中,聚合物用量較大的區(qū)塊采收率提高幅度高于聚合物用量相對較小的區(qū)塊。
1.2 建立完善的配套技術(shù)
聚合物驅(qū)技術(shù)涉及到注入?yún)?shù)和注入方式的優(yōu)化、油藏數(shù)值模擬、聚合物的配制、注入、生產(chǎn)井方式、采出液的處理以及動態(tài)監(jiān)測等多個環(huán)節(jié),僅僅實現(xiàn)單向技術(shù)的突破,不形成配套技術(shù)就無法實現(xiàn)科研成果向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化,無法實現(xiàn)工業(yè)化的推廣應(yīng)用。為此,我們從地面工藝、油藏工程等各方面協(xié)同攻關(guān),形成了具有孤東特點的聚合物配套技術(shù)。
1.2.1 優(yōu)化聚合物配制站、注入站布局
由于三次采油開發(fā)方式具有集中配制、分散注入的特點,聚合物配制站必須在空間和時間上對幾個區(qū)塊提供共享服務(wù),以提高綜合利用率,由此帶來了聚合物配制站、注入站的優(yōu)化布局問題。從數(shù)學(xué)規(guī)劃和系統(tǒng)工程的角度出發(fā),應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)流規(guī)劃方法建立了存儲模型和選址模型混合的優(yōu)化布局模型,在給定各個區(qū)塊生產(chǎn)時間和注聚井分布的條件下,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,以投資最省為目的,優(yōu)選出配制站個數(shù)、規(guī)模和位置,并繪出配制站與注聚站的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)圖。以孤東六區(qū)注聚區(qū)為例,由于計劃分批投注,原來考慮現(xiàn)在六區(qū)東南部先建一個配制母液能力可以滿足64口注聚井的大配注站,二期工程投產(chǎn)后可以為另外兩個注聚站供應(yīng)母液,經(jīng)過與勝利設(shè)計院結(jié)合,利用數(shù)學(xué)模型優(yōu)化聚合物配制站、注入站布局,同時對規(guī)劃對象進行了數(shù)值計算,改為一期工程7#配注站建設(shè)配制能力滿足自身需要,二期工程建一個配注站和一個注入站,與原來人工規(guī)劃結(jié)果對比表明,該布局模型不但可以避免設(shè)備階段閑置,還可節(jié)約投資3%。
1.2.2 全過程動態(tài)分析,保證調(diào)整措施到位
聚合物驅(qū)階段性強,具有強化采油的性質(zhì),與水驅(qū)相比開采時間短,調(diào)整余地小,調(diào)整難度大。針對聚合物驅(qū)特有的動態(tài)反映特點,把整個注聚區(qū)調(diào)整管理分為4個階段:注聚前調(diào)整階段、注聚前期高濃度段塞注入階段、注聚中后期低濃度段塞注入階段、后續(xù)注水階段。
由于聚合物驅(qū)油階段分為水驅(qū)空白、含水下降、含水穩(wěn)定、含水回返四個階段,聚合物驅(qū)與水驅(qū)在動態(tài)反應(yīng)特征和開采時間上的明顯不同,在聚合物驅(qū)油過程中不能利用以往已經(jīng)形成的水驅(qū)開發(fā)模式進行管理,而是要圍繞如何提高聚合物的利用率、提高聚合物驅(qū)油效果、達到最佳的經(jīng)濟效益來開展工作。在深入認識和掌握聚合物驅(qū)過程中的動態(tài)反映特征的基礎(chǔ)上,根據(jù)不同階段不同動態(tài)特征采取不同的分析方法,對注入井和油井單井動態(tài)分析、井組動態(tài)分析、區(qū)塊動態(tài)趨勢分析,之后確定出各個階段存在的主要矛盾,逐一提出解決問題的方法,并落實解決。
1.2.3 提高聚合物溶液配制質(zhì)量
為了提高聚合物配制的自動化控制程度,2000年對自動化控制系統(tǒng)進行了改造。自控系統(tǒng)各組成部分的功能各自獨立,又相互適應(yīng)聯(lián)為一體。工業(yè)控制機作為中英控制單元通過串行通訊口,實現(xiàn)與溶解單元和熟化單元中的可編程邏輯控制器進行數(shù)據(jù)交換,實時監(jiān)控各單元的運行狀況。溶解裝置、罐群裝置由各自的控制器控制,由應(yīng)答信號實現(xiàn)各裝置之間的聯(lián)系。采用大屏幕顯示器作為實時監(jiān)控界面,實現(xiàn)各控制點的動態(tài)顯示、數(shù)據(jù)修改、故障診斷、自動報警,還可以查詢歷史事件記錄、系統(tǒng)各主要部件累計運行時間、裝置工藝流程圖構(gòu)成圖等。
改進后的自控系統(tǒng)自2001年以來,先后在七區(qū)中注聚區(qū)、六區(qū)注聚區(qū)、二區(qū)注聚區(qū)現(xiàn)場應(yīng)用,各部件、儀表、執(zhí)行機構(gòu)運行正常,再沒有發(fā)生冒罐等技術(shù)事故,大大減少了系統(tǒng)停運時間,為正常注聚提供了技術(shù)保證。
1.2.4 簡化、優(yōu)化工藝流程,降低工程投資
孤東油田注聚初期,所有注聚站均按分散—熟化罐—轉(zhuǎn)輸泵—儲罐—外輸泵(喂入泵)—過濾器—注聚泵—靜混器—注聚井固定的模式進行設(shè)計建設(shè),但通過多年的運行試驗,發(fā)現(xiàn)部分流程節(jié)點作用有限,而且增加了滲漏點,增大了聚合物溶液在輸送、注入過程中的粘度損失。從2001年設(shè)計建設(shè)七區(qū)中注聚工程時開始,全部取消了儲罐及轉(zhuǎn)輸泵,形成了無倒罐流程注聚工藝,同時,將站內(nèi)單井混配裝置由原來臥式安裝改為立式安裝,減少站房建筑面積。聚合物注入工藝流程的精簡優(yōu)化,大大降低了工程投資,使單井投資由原來的95萬元左右減少目前的85萬元左右,降低投資10%。同時,降低了管理節(jié)點和管理難度,提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。
1.3 實施分層注聚
孤東油田聚合物驅(qū)吸水剖面顯示,在籠統(tǒng)注入方式下,高滲透層的相對吸入量遠高于中、低滲透層,并且隨著層間滲透率級差的增大,低滲透油層所占厚度比例的增加,籠統(tǒng)注聚合物的開采效果變差。聚合物溶液在高滲透層低效注入,低滲透層聚驅(qū)動用程度低,嚴重制約了聚合物驅(qū)的整體開發(fā)效果。應(yīng)用分層注入技術(shù),較好地解決了層間吸聚差異較大的問題,提高較差層段的注入強度,控制較好層段的注入量,進一步擴大波及體積,控制注聚后期綜合含水的回升速度,改善區(qū)塊的最終開發(fā)效果。在七區(qū)中注聚區(qū)中南部選取了部分注聚井實施分層注聚試驗,共實施分層注聚井3口,措施后注聚正常,對應(yīng)油井11口,見效9口,見效率81.8%,日增油能力達到9.4t/d,取得了較好的效果。
1.4 探索注聚新方法,形成新思路
1.4.1 探索“一井一制”注入法
針對注聚井的注入能力和地層的不同特點,采取不同的單井注入濃度(包括加交聯(lián)劑)和段塞注入量(即PV·mg/L),及時進行調(diào)整,由于每口井的注入段塞均不相同,故把它稱為“一井一制”注入法?!耙痪恢啤弊⑷敕ú粌H解決了部分注聚井注入壓力上升迅速指進的矛盾,而且低壓井高濃度注入有效的封堵了高滲透帶,減少了聚合物竄流,提高了驅(qū)替效率。
1.4.2 實施“斜向驅(qū)”,提高剩余油動用程度
孤東油田七區(qū)西Ng52+3南部和八區(qū)注聚區(qū)由于大孔道的存在,前期注聚開發(fā)雖然取得較好的增油效果,但與設(shè)計的增油指標(biāo)還有較大差距。根據(jù)在大孔道驗證中取得的啟示,對有大孔道的地層進行了實施“斜向驅(qū)”的理論和實踐的有益探索,通過改變聚合物驅(qū)油方向,使聚合物發(fā)生繞流提高驅(qū)油“盲區(qū)”即“死油區(qū)”的剩余
孤東油田自1994年開展聚合物工業(yè)性試驗,1997年投入工業(yè)化應(yīng)用以來,已經(jīng)取得了顯著的技術(shù)經(jīng)濟效果。截至到2005年12月底,已投入聚合物驅(qū)工業(yè)化區(qū)塊8個,含油面積29.68km2,累積動用地質(zhì)儲量6748×104t,占孤東油田動用儲量的27.8%,投入注聚井370口,累計注入聚合物干粉5.02×104t,累積增油234.7×108t,提高采收率4.84%。孤東油田以聚合物驅(qū)為主的三次采油技術(shù)經(jīng)過先導(dǎo)試驗、擴大試驗、工業(yè)化推廣應(yīng)用,積累了豐富的礦場經(jīng)驗,形成了具有孤東特點的三次采油技術(shù)系列,規(guī)模逐漸擴大,年增油量和累計增油量迅速增加,年增油量由1995年的0.5×104t上升到2005年的33.7×104t,取得了顯著的降水增油效果。目前日產(chǎn)油水平2200t,占孤東油田的近三分之一,三采區(qū)塊產(chǎn)量在采油廠原油總產(chǎn)量中“三分天下有其一”,成為孤東老油田穩(wěn)產(chǎn)的生力軍和產(chǎn)量接替的重要陣地。
1 立足自主創(chuàng)新,集成聚合物驅(qū)技術(shù)
孤東油田以聚合物驅(qū)為主的三次采油技術(shù)發(fā)展的歷史就是一部自主創(chuàng)新的歷史,也是三次采油理論和實踐不斷創(chuàng)新的過程。自主創(chuàng)新,已成為不斷提高三次采油規(guī)模和貢獻率,實現(xiàn)三次采油持續(xù)發(fā)展的“引擎”。
隨著聚合物驅(qū)礦場試驗和工業(yè)化推廣應(yīng)用的逐步深入,并經(jīng)過多年的創(chuàng)新實踐,對聚合物驅(qū)技術(shù)有了更加深刻的認識,產(chǎn)生了新的做法,形成了成熟的配套技術(shù)。
1.1 采用高濃度大段塞注入方式
在國內(nèi)外開展的聚合物驅(qū)提高采收率試驗中,普遍做法是采用低濃度小段塞的聚合物驅(qū)技術(shù),聚合物用量普遍低于200PV·mg/L左右,提高采收率幅度2~5個百分點。經(jīng)過實踐探索和研究,綜合認識孤東油田高速高強度開發(fā),面對高含水、高采出程度、高滲透率的矛盾,小段塞、低用量的聚合物驅(qū)不能夠有效的封堵高滲透區(qū)域。在深入研究聚合物驅(qū)油藏適應(yīng)性的基礎(chǔ)上,孤東油田采用了高濃度、大段塞聚合物驅(qū)的新做法。
油藏數(shù)值模擬研究表明,隨著聚合物用量的增加,提高采收率的幅度逐步增加,當(dāng)用量大于400PV·mg/L以后,上升幅度逐步變緩(圖1)。

聚合物用量從200PV·mg/L增加到600PV·mg/L時,采收率提高幅度增加6個百分點,進一步增加聚合物用量到720PV·mg/L,聚合物驅(qū)最終采收率仍可以再增加1.2個百分點,分析其投入情況,仍經(jīng)濟有效(圖2)。

如七區(qū)中注聚區(qū)聚合物用量由原來設(shè)計的525PV·mg/L左右增加到625PV·mg/L,日產(chǎn)油峰值增加了124t。該區(qū)塊連續(xù)17個月日產(chǎn)油保持在1050t以上,含水穩(wěn)定在86.8%左右,比注聚前日產(chǎn)油527.8t增加了520t以上,累計增油達45×104t。在已完成的注聚區(qū)塊中,聚合物用量較大的區(qū)塊采收率提高幅度高于聚合物用量相對較小的區(qū)塊。
1.2 建立完善的配套技術(shù)
聚合物驅(qū)技術(shù)涉及到注入?yún)?shù)和注入方式的優(yōu)化、油藏數(shù)值模擬、聚合物的配制、注入、生產(chǎn)井方式、采出液的處理以及動態(tài)監(jiān)測等多個環(huán)節(jié),僅僅實現(xiàn)單向技術(shù)的突破,不形成配套技術(shù)就無法實現(xiàn)科研成果向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化,無法實現(xiàn)工業(yè)化的推廣應(yīng)用。為此,我們從地面工藝、油藏工程等各方面協(xié)同攻關(guān),形成了具有孤東特點的聚合物配套技術(shù)。
1.2.1 優(yōu)化聚合物配制站、注入站布局
由于三次采油開發(fā)方式具有集中配制、分散注入的特點,聚合物配制站必須在空間和時間上對幾個區(qū)塊提供共享服務(wù),以提高綜合利用率,由此帶來了聚合物配制站、注入站的優(yōu)化布局問題。從數(shù)學(xué)規(guī)劃和系統(tǒng)工程的角度出發(fā),應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)流規(guī)劃方法建立了存儲模型和選址模型混合的優(yōu)化布局模型,在給定各個區(qū)塊生產(chǎn)時間和注聚井分布的條件下,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,以投資最省為目的,優(yōu)選出配制站個數(shù)、規(guī)模和位置,并繪出配制站與注聚站的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)圖。以孤東六區(qū)注聚區(qū)為例,由于計劃分批投注,原來考慮現(xiàn)在六區(qū)東南部先建一個配制母液能力可以滿足64口注聚井的大配注站,二期工程投產(chǎn)后可以為另外兩個注聚站供應(yīng)母液,經(jīng)過與勝利設(shè)計院結(jié)合,利用數(shù)學(xué)模型優(yōu)化聚合物配制站、注入站布局,同時對規(guī)劃對象進行了數(shù)值計算,改為一期工程7#配注站建設(shè)配制能力滿足自身需要,二期工程建一個配注站和一個注入站,與原來人工規(guī)劃結(jié)果對比表明,該布局模型不但可以避免設(shè)備階段閑置,還可節(jié)約投資3%。
1.2.2 全過程動態(tài)分析,保證調(diào)整措施到位
聚合物驅(qū)階段性強,具有強化采油的性質(zhì),與水驅(qū)相比開采時間短,調(diào)整余地小,調(diào)整難度大。針對聚合物驅(qū)特有的動態(tài)反映特點,把整個注聚區(qū)調(diào)整管理分為4個階段:注聚前調(diào)整階段、注聚前期高濃度段塞注入階段、注聚中后期低濃度段塞注入階段、后續(xù)注水階段。
由于聚合物驅(qū)油階段分為水驅(qū)空白、含水下降、含水穩(wěn)定、含水回返四個階段,聚合物驅(qū)與水驅(qū)在動態(tài)反應(yīng)特征和開采時間上的明顯不同,在聚合物驅(qū)油過程中不能利用以往已經(jīng)形成的水驅(qū)開發(fā)模式進行管理,而是要圍繞如何提高聚合物的利用率、提高聚合物驅(qū)油效果、達到最佳的經(jīng)濟效益來開展工作。在深入認識和掌握聚合物驅(qū)過程中的動態(tài)反映特征的基礎(chǔ)上,根據(jù)不同階段不同動態(tài)特征采取不同的分析方法,對注入井和油井單井動態(tài)分析、井組動態(tài)分析、區(qū)塊動態(tài)趨勢分析,之后確定出各個階段存在的主要矛盾,逐一提出解決問題的方法,并落實解決。
1.2.3 提高聚合物溶液配制質(zhì)量
為了提高聚合物配制的自動化控制程度,2000年對自動化控制系統(tǒng)進行了改造。自控系統(tǒng)各組成部分的功能各自獨立,又相互適應(yīng)聯(lián)為一體。工業(yè)控制機作為中英控制單元通過串行通訊口,實現(xiàn)與溶解單元和熟化單元中的可編程邏輯控制器進行數(shù)據(jù)交換,實時監(jiān)控各單元的運行狀況。溶解裝置、罐群裝置由各自的控制器控制,由應(yīng)答信號實現(xiàn)各裝置之間的聯(lián)系。采用大屏幕顯示器作為實時監(jiān)控界面,實現(xiàn)各控制點的動態(tài)顯示、數(shù)據(jù)修改、故障診斷、自動報警,還可以查詢歷史事件記錄、系統(tǒng)各主要部件累計運行時間、裝置工藝流程圖構(gòu)成圖等。
改進后的自控系統(tǒng)自2001年以來,先后在七區(qū)中注聚區(qū)、六區(qū)注聚區(qū)、二區(qū)注聚區(qū)現(xiàn)場應(yīng)用,各部件、儀表、執(zhí)行機構(gòu)運行正常,再沒有發(fā)生冒罐等技術(shù)事故,大大減少了系統(tǒng)停運時間,為正常注聚提供了技術(shù)保證。
1.2.4 簡化、優(yōu)化工藝流程,降低工程投資
孤東油田注聚初期,所有注聚站均按分散—熟化罐—轉(zhuǎn)輸泵—儲罐—外輸泵(喂入泵)—過濾器—注聚泵—靜混器—注聚井固定的模式進行設(shè)計建設(shè),但通過多年的運行試驗,發(fā)現(xiàn)部分流程節(jié)點作用有限,而且增加了滲漏點,增大了聚合物溶液在輸送、注入過程中的粘度損失。從2001年設(shè)計建設(shè)七區(qū)中注聚工程時開始,全部取消了儲罐及轉(zhuǎn)輸泵,形成了無倒罐流程注聚工藝,同時,將站內(nèi)單井混配裝置由原來臥式安裝改為立式安裝,減少站房建筑面積。聚合物注入工藝流程的精簡優(yōu)化,大大降低了工程投資,使單井投資由原來的95萬元左右減少目前的85萬元左右,降低投資10%。同時,降低了管理節(jié)點和管理難度,提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。
1.3 實施分層注聚
孤東油田聚合物驅(qū)吸水剖面顯示,在籠統(tǒng)注入方式下,高滲透層的相對吸入量遠高于中、低滲透層,并且隨著層間滲透率級差的增大,低滲透油層所占厚度比例的增加,籠統(tǒng)注聚合物的開采效果變差。聚合物溶液在高滲透層低效注入,低滲透層聚驅(qū)動用程度低,嚴重制約了聚合物驅(qū)的整體開發(fā)效果。應(yīng)用分層注入技術(shù),較好地解決了層間吸聚差異較大的問題,提高較差層段的注入強度,控制較好層段的注入量,進一步擴大波及體積,控制注聚后期綜合含水的回升速度,改善區(qū)塊的最終開發(fā)效果。在七區(qū)中注聚區(qū)中南部選取了部分注聚井實施分層注聚試驗,共實施分層注聚井3口,措施后注聚正常,對應(yīng)油井11口,見效9口,見效率81.8%,日增油能力達到9.4t/d,取得了較好的效果。
1.4 探索注聚新方法,形成新思路
1.4.1 探索“一井一制”注入法
針對注聚井的注入能力和地層的不同特點,采取不同的單井注入濃度(包括加交聯(lián)劑)和段塞注入量(即PV·mg/L),及時進行調(diào)整,由于每口井的注入段塞均不相同,故把它稱為“一井一制”注入法?!耙痪恢啤弊⑷敕ú粌H解決了部分注聚井注入壓力上升迅速指進的矛盾,而且低壓井高濃度注入有效的封堵了高滲透帶,減少了聚合物竄流,提高了驅(qū)替效率。
1.4.2 實施“斜向驅(qū)”,提高剩余油動用程度
孤東油田七區(qū)西Ng52+3南部和八區(qū)注聚區(qū)由于大孔道的存在,前期注聚開發(fā)雖然取得較好的增油效果,但與設(shè)計的增油指標(biāo)還有較大差距。根據(jù)在大孔道驗證中取得的啟示,對有大孔道的地層進行了實施“斜向驅(qū)”的理論和實踐的有益探索,通過改變聚合物驅(qū)油方向,使聚合物發(fā)生繞流提高驅(qū)油“盲區(qū)”即“死油區(qū)”的剩余
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