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技術(shù)頻道

艾默生TD3300變頻器在表面處理生產(chǎn)線中的應(yīng)用

摘要:本文介紹了艾默生TD3300變頻器在表面處理生產(chǎn)線中的調(diào)試過(guò)程,通過(guò)這一次的TD3300調(diào)試,對(duì)艾默生TD3300變頻器各種控制的原理和調(diào)試方法有了比較深入的了解。



關(guān)鍵詞:艾默生TD3300變頻器 表面處理生產(chǎn)線 調(diào)試 張力

一、初始方案介紹

表面處理生產(chǎn)線是對(duì)布匹、廣告紙等材料表面涂一層特殊的化學(xué)材料的過(guò)程,整條生產(chǎn)線都使用的是艾默生的TD3000系列變頻器,在生產(chǎn)線的最后環(huán)節(jié)-收卷,使用的是艾默生TD3300變頻器。生產(chǎn)線的后半段環(huán)節(jié)工藝圖(牽引三和收卷一、二)如圖1所示:

1、牽引三的變頻器為TD3000 5.5KW,控制4KW電機(jī),減速比為35,牽引輥為300mm;

2、收卷一、二為TD3300 11KW變頻器,控制11KW電機(jī),電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩為70N.m,Ie=24.8A,兩臺(tái)收卷電機(jī)輪流工作;

3、收卷?xiàng)l件:

卷徑變化范圍:216~1500mm

張力變化:200?!?800牛

減速比:43

按照以上要求,計(jì)算出收卷時(shí)需要最小轉(zhuǎn)矩為:

Tmin=Dmin×Fmin/(i×1000)=216×200÷43÷1000=1,

變頻器輸出轉(zhuǎn)矩為:1/70=1.45%,

最大時(shí)變頻器輸出轉(zhuǎn)矩為:Tmax=Dmax×Fmax/i/Tn=89.7%;

按照計(jì)算出來(lái)的轉(zhuǎn)矩變化,范圍大,而且在最小轉(zhuǎn)矩時(shí),所需轉(zhuǎn)矩太小,而TD3300變頻器,作開(kāi)環(huán)張力控制時(shí),實(shí)際上是轉(zhuǎn)矩控制,轉(zhuǎn)矩控制的精度比矢量變頻器的速度控制要低得多,我們的變頻器要求轉(zhuǎn)矩最小輸出達(dá)到10%以上,而且要求Tmax/Tmin最好小于7,從這一方面考慮,使用開(kāi)環(huán)張力控制很難實(shí)現(xiàn)這種工況下的控制。綜合分析現(xiàn)場(chǎng)的工況,因無(wú)法實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)矩控制,由于還裝有一個(gè)張力傳感器,可以考慮作速度模式下的張力閉環(huán)控制。

二、方案修改

修改后的方案如下圖2所示:

速度模式下的張力閉環(huán)控制,為矢量變頻器普通速度模式下作PID閉環(huán)控制,頻率指令由PID輸出調(diào)節(jié)量和同步匹配指令疊加構(gòu)成,在此方案中,避免了因轉(zhuǎn)矩變化范圍過(guò)大而無(wú)法控制的局面,同時(shí),由于頻率指令由同步匹配指令和PID調(diào)節(jié)輸出疊加,可以減少PID的調(diào)節(jié)量。

同步匹配頻率指令的計(jì)算方程式:

f=(V×p×i)/(D×π)

V-材料線速度

P-電機(jī)極對(duì)數(shù)

i-機(jī)械傳動(dòng)比

D-卷筒的卷徑

變頻器的運(yùn)行頻率:

f1=f+△f

△f為PID調(diào)節(jié)輸出量

卷徑計(jì)算:厚度積分法

根據(jù)材料的厚度按照卷筒旋轉(zhuǎn)的圈數(shù)進(jìn)行卷徑累加(收卷)或遞減(放卷),因每層只有一圈,設(shè)定每層圈數(shù)為1,計(jì)圈的方法通過(guò)編碼器(PG)獲得,材料變化時(shí),通過(guò)總線通訊由觸摸屏直接修改材料厚度參數(shù)。

線速度信號(hào):

通過(guò)前級(jí)牽引艾默生TD3000變頻器的AO1模擬端子輸出信號(hào)給艾默生TD3300變頻器的AI2模擬輸入端子,調(diào)整AO1的增益和零偏,保證模擬量和線速度的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

三、調(diào)試過(guò)程

按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)接線完畢后,開(kāi)始調(diào)試過(guò)程。

1、 張力反饋裝置的調(diào)整:

測(cè)試張力傳感器的曲線,在調(diào)整之前,其傳感器的輸出范圍0~2V,對(duì)應(yīng)張力為0~2000N,考慮到其變化范圍太小,不好控制,聯(lián)系三菱公司的技術(shù)人員對(duì)傳感器做了一定的調(diào)整。主要是擴(kuò)大輸出范圍為0~10V對(duì)應(yīng)0~2000N。

2、 線速度信號(hào)一致性的調(diào)整:

計(jì)算最大線速度:

Lmax=N×D×π/(i×60)=1470×0.3×3.14/(35×60)=40米/秒

艾默生TD3300變頻器設(shè)置:FC.03=40 最大線速度

艾默生TD3000變頻器設(shè)置:F6.08=0 運(yùn)行頻率輸出

F6.10=-1.00% AO1零偏

F6.11=1.1 AO1增益

適當(dāng)調(diào)整艾默生TD3000變頻器的AO1輸出零偏和增益,保證艾默生TD3000變頻器運(yùn)行在50HZ時(shí),

其AO1端子輸出為20mA,通過(guò)艾默生TD3300變頻器AI2顯示為10V,在零頻運(yùn)行時(shí),艾默生TD3300

顯示0V。由于考慮到系統(tǒng)需要進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)控制(此時(shí)TD3000不運(yùn)行,只運(yùn)行收卷變頻器),

設(shè)置AO1輸出偏移-1.0%,使得在牽引三不運(yùn)行的情況下,能保證收卷有較小的線速

度輸入,在全線啟動(dòng)前進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)控制,將多余的布先卷起來(lái)。

3、 電機(jī)自學(xué)習(xí):

系統(tǒng)中牽引、收卷變頻器都為高性能的矢量控制變頻器,為保證系統(tǒng)的控制精度和性能,在正常使用之前,要求要進(jìn)行電機(jī)參數(shù)的自辨識(shí),在做參數(shù)自辨識(shí)時(shí),將電機(jī)所帶的減速箱脫離。

(1)、自辨識(shí)前電機(jī)參數(shù)設(shè)定:

F1.00
43
傳動(dòng)比

F1.01
11
電機(jī)功率

F1.02
380
額定電壓

F1.03
24.8
額定電流

F1.04
50
額定頻率

F1.05
1470
額定轉(zhuǎn)速

F1.08
0
電機(jī)預(yù)勵(lì)磁選擇


在設(shè)定完電機(jī)參數(shù)后,設(shè)定F1.09=1,F(xiàn)1.10=1進(jìn)行調(diào)諧,調(diào)諧結(jié)果如下:

F1.11
0.409
定子電阻

F1.12
80.2
定子電感

F1.13
0.22
轉(zhuǎn)子電阻

F1.14
80.2
轉(zhuǎn)子電感

F1.15
77.6
互感

F1.16
8.9
空載激磁電流


F1.16/F1.03=35.8%,在范圍30%~50%以內(nèi),調(diào)諧結(jié)果正常。

4、 其他參數(shù)的設(shè)定

根據(jù)系統(tǒng)的方案,設(shè)定的參數(shù)如下所示:

(1)、基本參數(shù)設(shè)定

功能號(hào)
參數(shù)值
說(shuō)明
功能號(hào)
參數(shù)值
說(shuō)明

F0.02
1
閉環(huán)矢量
F6.01
0
AI1輸入選擇

F0.05
2
運(yùn)行命令選擇
F6.02
0
AI2輸入選擇

F0.10
1
加速時(shí)間1
F6.03
0.012
AI1模擬濾波時(shí)間

F0.11
1
減速時(shí)間1
F6.04
0.012
AI2模擬濾波時(shí)間

F1.00
43
傳動(dòng)比
Fb.00
600
脈沖數(shù)

F5.01
12
卷徑復(fù)位
Fb.01
1
反向


設(shè)置加減速時(shí)間為1S,保證收卷變頻器能夠快速響應(yīng),及時(shí)跟蹤牽引變頻器的輸出。同時(shí),設(shè)置牽引艾默生TD3000變頻器的加減速時(shí)間為120S,使其變化比較緩慢,保證系統(tǒng)在加減速過(guò)程中的穩(wěn)定性。

(2)、張力控制參數(shù)設(shè)定

功能號(hào)
參數(shù)值
說(shuō)明
功能號(hào)
參數(shù)值
說(shuō)明

F3.06
1
張力控制選擇
F8.11
0
初始卷徑選擇

F3.08
100
轉(zhuǎn)矩限定
F8.12
216
初始卷徑數(shù)字設(shè)定

F8.00
0
收卷模式
FC.00
2
線速度輸入選擇 AI2

F8.01
0
張力設(shè)定選擇
FC.03
40
最大線速度

F8.02
400
張力設(shè)定
FC.04
0
最小線速度

F8.03
1000
最大張力
FC.05
0.1
卷徑濾波時(shí)間

F8.08
5
卷徑來(lái)源選擇
FC.06
0.18
材料厚度

F8.09
1500
最大卷徑
FC.07
1
每層圈數(shù)

F8.10
216
空心卷徑
FC.08
1
計(jì)圈選擇 PG



變頻器工作在速度模式下的張力閉環(huán)控制,張力設(shè)定通過(guò)參數(shù)數(shù)字設(shè)定,也可以通過(guò)總線通訊由觸摸屏直接修改此參數(shù)值。卷徑來(lái)源采用厚度積分法,材料厚度為0.18mm,在后期根據(jù)材料的變化,再通過(guò)觸摸屏修改此參數(shù)。

(3)、過(guò)程PID控制參數(shù)

功能號(hào)
參數(shù)值
說(shuō)明
功能號(hào)
參數(shù)值
說(shuō)明

F7.02
0
反饋輸入選擇 AI1
F7.08
0
微分時(shí)間2 D2

F7.03
15
比例增益1 P1
F7.

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