聚酯廢水處理監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)
1 引言
某聚酯廠的主要產(chǎn)品為PET(聚酯切片)、滌綸長纖維產(chǎn)品,生產(chǎn)裝置排出廢水中含高濃度苯系物、油劑和殘渣等,COD指標(biāo)高,生化性差。另外生產(chǎn)裝置多、工藝過程中的變化,使得污水的排量和成分變化較大,污水處理的難度大。
該公司的污水處理裝置采用針對高濃度有機(jī)廢水生物處理的難題,采用水解—好氧循環(huán)一體化處理工藝。水解和好氧過程反應(yīng)時間較短、處理效果好。工藝流程見圖1。
圖1 聚酯廢水處理工藝流程
車間高濃度污水經(jīng)管道流入污水處理廠的集水井中,經(jīng)一沉池泥沙沉淀后進(jìn)入調(diào)節(jié)池。調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)pH值后,在水解池中利用微生物對有機(jī)物進(jìn)行初級分解,將廢水中不溶性的固體物質(zhì)轉(zhuǎn)化為溶解性物質(zhì)、難生物降解物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易生物降解的物質(zhì),改善污水的可生化性。水解生物處理廢水COD去除率一般在30%~40%。低濃度污水進(jìn)入溢流池,補(bǔ)充污水中氮、磷量,滿足微生物生化對營養(yǎng)鹽的需求。一、二級生化池中生物膜與污水充分接觸,吸附氧化污水中的有機(jī)物質(zhì),同時合成新細(xì)胞物質(zhì),曝氣系統(tǒng)提供微生物所需氧氣。老化脫落的生物膜隨混合液進(jìn)入二沉池泥液分離,處理后污水排出廠區(qū)。
2 污水處理自控系統(tǒng)原理
聚酯廢水處理監(jiān)控系統(tǒng)由西門子S7-200PLC、工業(yè)控制計算機(jī)、現(xiàn)場儀表監(jiān)控系統(tǒng)組成?,F(xiàn)場工控機(jī)以組態(tài)王作為人機(jī)界面,通過RS-232與PLC通信。實現(xiàn)污水處理的各水泵、風(fēng)機(jī)等設(shè)備的控制;過程參數(shù)在線檢測、顯示和調(diào)節(jié);數(shù)據(jù)采集、報警、歷史趨勢記錄等功能。遠(yuǎn)程上位機(jī)通過RS-485由監(jiān)控軟件對現(xiàn)場工況進(jìn)行監(jiān)控。系統(tǒng)工作原理如圖2所示:
圖2 系統(tǒng)框圖
2.1 控制系統(tǒng)工作原理
(1) 污水調(diào)節(jié)池自控系統(tǒng)
液位控制。調(diào)節(jié)池A、B各有1臺自吸泵,通過兩調(diào)節(jié)池的上、下限浮球液位開關(guān)控制自吸泵的啟動停止,滿足進(jìn)水總流量和水解池水解工藝要求。指示燈、顯示屏顯示調(diào)節(jié)池的液位、自吸泵的運(yùn)行狀態(tài)。
PH值閉環(huán)控制。兩調(diào)節(jié)池各有一套PH值閉環(huán)控制系統(tǒng),滿足污水水解和生化處理工藝的要求。在線PH檢測儀EC310精確監(jiān)測與顯示PH值,檢測儀輸出4-20mA信號送PLC進(jìn)行PI調(diào)節(jié),控制變頻器輸出、堿加藥泵流量,實現(xiàn)PH值變頻閉環(huán)控制與監(jiān)控。本系統(tǒng)pH值的控制目標(biāo)調(diào)整為5.5~6.5。
(2) 溢流池控制系統(tǒng)
氮磷加藥泵控制。溢流池的2臺加藥泵添加氮、磷,滿足污水生化工藝的要求,加藥泵有手動/自動控制兩種方式。自動控制用于系統(tǒng)總流量穩(wěn)定條件時定時控制,定時長短可以通過工控機(jī)組態(tài)界面設(shè)定。手動控制根據(jù)生化池污水氮、磷的含量檢測結(jié)果進(jìn)行。
循環(huán)泵控制。溢流池有2臺循環(huán)泵,將處理后污水送生化池。循環(huán)泵可手動/自動控制,一用一備、故障自動切換。
(3) 生化池自控系統(tǒng)
溶解氧含量控制。兩生化池各有一套氧含量閉環(huán)控制系統(tǒng),該系統(tǒng)由鼓風(fēng)曝氣裝置(鼓風(fēng)機(jī),供風(fēng)管,曝氣管)、電磁閥、溶解氧傳感器與變頻器組成。DC-1200型在線溶解氧測試儀直接輸出4-20mA的電流,送PLC,進(jìn)行PI調(diào)節(jié)、控制變頻器、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速使溶解氧保持在工藝要求的范圍之內(nèi),并降低鼓風(fēng)機(jī)電耗。
潛污泵的控制。生化池2臺潛污泵將處理后泥液送二沉池。潛污泵可手動/自動控制,自動控制由生化池上、下限浮球液位開關(guān)控制啟動停止間隔,滿足進(jìn)水總流量和生化工藝要求。
(4) 沉砂、污泥處理控制系統(tǒng)
●沉池刮泥機(jī)控制
刮泥機(jī)的控制有手動/自動兩種方式,自動控制由PLC按工藝要求,定時控制。
●沉池自控系
2臺回流泵(一用一備)將二沉池活性污泥回流生化池?;亓鞅每墒謩?自動控制、故障自動切換。1臺刮泥機(jī)可手動/自動控制。
●沉淀池濃縮泵控制
2臺濃縮泵(一用一備)將沉淀池污泥送壓濾機(jī),濃縮泵可手動/自動控制、故障自動切換。
2.2 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)
聚酯廢水處理控制系統(tǒng)由工控機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、PLC程序控制系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)三大部分組成。硬件結(jié)構(gòu)由一臺PLC控制柜、一臺變頻器柜與一臺集中控制操作臺構(gòu)成。
監(jiān)控系統(tǒng)上位機(jī)選用研華IPC-610工控機(jī),128M內(nèi)存,10G硬盤,17寸彩色顯示器,WINDOWSXP操作系統(tǒng)。外接打印機(jī),打印報表。
PLC選用西門子S7-200微小型PLC系列。中央處理單元為CPU226。根據(jù)系統(tǒng)I/0點數(shù)及其特性,配置如下的模塊:兩模擬量輸入EM235模塊,提供具有12位分辨率的6路模擬量輸入通道,用于PH值、溶解氧含量、液位傳感器等輸入;4路模擬量輸出通道,用于變頻器模擬量給定。四數(shù)字量輸入EM223模塊,提供總數(shù)為88路開關(guān)量輸入通道;供控制柜開關(guān)/按鈕、變頻器運(yùn)行狀態(tài)、液位傳感器等開關(guān)信號輸入;供總數(shù)為60路的開關(guān)量輸出通道,用于泵、變頻器、電磁閥、繼電器、指示燈和報警器等電器設(shè)備的控制。
變頻器采用三菱FR-E520/ FR-F540系列變頻器,堿加藥泵0.7kW、風(fēng)機(jī)11kW。該污水處理系統(tǒng)的日處理水量不斷變化,由于在控制中應(yīng)用了變頻調(diào)速技術(shù),提高了加藥量、溶解氧量控制精度,在一定程度上解決工程實際與前期設(shè)計之間的偏差,更好地滿足工藝流程的需要,并且減少了泵的啟停次數(shù),延長設(shè)備的使用壽命。
3 系統(tǒng)軟件的設(shè)計
3.1 控制系統(tǒng)主程序設(shè)計
PLC主程序主要由系統(tǒng)初始化程序、泵起動程序、泵自動切換程序、故障診斷顯示報警程序等構(gòu)成。
(1) 系統(tǒng)初始化程序
系統(tǒng)的初始化,對模擬量(PH值、溶解氧量)數(shù)據(jù)處理的數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化處理,PH值給定、溶解氧含量、電氣設(shè)備狀態(tài)檢測。考慮到外界干擾對PH值、溶解氧量等輸入信號的影響,采用加權(quán)平均法對模擬量進(jìn)行數(shù)字濾波。
(2) 泵電機(jī)起動程序
泵電機(jī)分手動/自動方式,手動運(yùn)行由控制柜開關(guān)/按鈕、工控機(jī)、廠總控制室計算機(jī)控制。自動運(yùn)行由PLC按工藝定時控制,定時長短可以通過工控機(jī)組態(tài)界面設(shè)定;同時運(yùn)行PH值PI調(diào)節(jié)子程序、溶解氧量PI調(diào)節(jié)子程序。
(3) 泵切換程序
一用一備同組泵間(循環(huán)泵、污泵、濃縮泵、回流泵)的切換分自動切換/手動切換。自動切換根據(jù)泵運(yùn)行時間的長短來完成同組泵間的切換,自動啟動化工泵運(yùn)行。手動切換根據(jù)控制柜控制按鈕、監(jiān)控界面控件控制泵運(yùn)行。
(4) 故障診斷顯示報警程序
變頻器故障診斷、泵故障診斷、自動切換并聲光報警。系統(tǒng)中設(shè)有多級保護(hù),根據(jù)故障性質(zhì),軟故障聲光報警,硬故障自動停機(jī),保證設(shè)備安全運(yùn)行。
3.2 控制系統(tǒng)子程序設(shè)計
PLC子程序設(shè)計共包括四個子程序:模擬量初始化子程序、模擬量數(shù)據(jù)處理子程序、PH值智能PI調(diào)節(jié)子程序、溶解氧含量智能PI調(diào)節(jié)子程序。
智能PI調(diào)節(jié)子程序,用PLC內(nèi)部定時中斷控制,定時時間到,轉(zhuǎn)入中斷服務(wù)程序,并將運(yùn)算結(jié)果送給模擬量輸出模塊即變頻器頻率設(shè)定端的信號模擬量值。
基于PLC的積分分離智能PI調(diào)節(jié)、編程簡單、控制可靠,適合于污水處理PH值、溶解氧含量控制,實踐表明系統(tǒng)控制穩(wěn)定、精度高,完全滿足聚酯廠污水處理工藝要求?;赑LC的積分分離pH值控制部分相關(guān)的程序清單如下所示。
LD M10.0
系統(tǒng)正常、進(jìn)入PID控制程序;
LPS
MOVR VD500, VD100
VD500(000通道數(shù)據(jù)歸一化后的值)送VD100
LDR> VD500, VD504
若高于積分分離上限
OR< VD500, VD508
或低于下限;
ALD
MOVR 9999.0, VD120
去積分。
LPP
PID VB100, 0
作PID運(yùn)算,實現(xiàn)PI控制。
MOVR VD108, AC0
*R 32000.0, AC0
把運(yùn)算結(jié)果轉(zhuǎn)換為工程值
ROUND AC0, AC0
DTI AC0, AC0
MOVW AC0, AQW0
輸出送AQW02端口,控制變頻器
3.3 系統(tǒng)監(jiān)控組態(tài)軟件的開發(fā)
(1) 污水處理監(jiān)控畫面的設(shè)計
監(jiān)控畫面動態(tài)顯示污水處理工作流程、現(xiàn)場設(shè)備的狀態(tài)(變頻器、泵電機(jī)、電磁閥)、PH值、溶解氧量、液位、泵的工作狀態(tài)及示流。操作人員可以根據(jù)流程畫面來分析污水處理自動控制系統(tǒng)是否處于正常運(yùn)行狀態(tài)。主監(jiān)控畫面如圖3所示。
圖3 主監(jiān)控畫面
(2) 用戶口令配置
操作人員想進(jìn)行控制,則必須輸入用戶名稱和口令,當(dāng)該用戶名稱和口令是系統(tǒng)配置所允許的時候,控件才能起作用。
(3) 報警與報警記錄
在污水處理自動運(yùn)行過程中,變頻器與泵正常工作保證了系統(tǒng)運(yùn)行可靠。利用其工作狀態(tài)窗口復(fù)合報警窗口控件,當(dāng)相應(yīng)設(shè)備出現(xiàn)故障時,PLC將信號送給工控機(jī),滿足報警條件,顯示報警。
(4) 趨勢曲線
對于污水處理PH值、溶解氧含量等重要參數(shù),用趨勢曲線來表示,趨勢曲線分為實時趨勢曲線和歷史趨勢曲線。
(5) 參數(shù)設(shè)置
污水處理PH值、溶解氧控制采用智能型PI分離調(diào)節(jié)器具有參數(shù)自調(diào)整能力,可適應(yīng)各種復(fù)雜的工況。PI分離調(diào)節(jié)器,積分分離限在上層的組態(tài)軟件中進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。
4 結(jié)束語
污水處理自動控制裝置是集計算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、過程控制技術(shù)、畫面制作顯示技術(shù)和數(shù)據(jù)管理報表制作技術(shù)于一體的計算機(jī)測控管理系統(tǒng);系統(tǒng)將高性能高可靠工業(yè)控制計算機(jī)(IPC)、可編程控制器(PLC)、變頻器和各類現(xiàn)場儀表有機(jī)的結(jié)合起來,實現(xiàn)各部分信息的共享和協(xié)調(diào)工作,從而完成綜合測控與管理功能。
現(xiàn)場調(diào)試和運(yùn)行表明:系統(tǒng)控制方案合理、運(yùn)行可靠、節(jié)能、經(jīng)濟(jì)。采用智能型PI分離調(diào)節(jié)器溶解氧穩(wěn)定在2±0.3mg/L,利用變頻器調(diào)節(jié)可節(jié)能25%;采用變頻器進(jìn)行PH值控制方案先進(jìn),PH值控制精度能穩(wěn)定在5.5±0.2,運(yùn)行穩(wěn)定有效,滿足生化反應(yīng)條件,節(jié)約了中和劑安裝維護(hù)方便??刂葡到y(tǒng)軟件功能齊全,人機(jī)界面友好,使用方便,具有一定推廣價值。
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