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技術(shù)頻道

正和集團120萬噸焦化輻射進料泵變頻節(jié)能改造

1 概述
  近年來國家倡導節(jié)能減排,我公司積極響應國家節(jié)能增效的政策,節(jié)能產(chǎn)品在我公司得到了大量推廣,集團公司2006年新上焦化裝置的兩臺輻射進料泵通過調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)進焦化爐輻射段的進料流量,調(diào)節(jié)閥正常開度在30%左右,大量能量消耗在調(diào)節(jié)閥節(jié)流上。調(diào)節(jié)閥前壓力高達3.8Mpa,操作極不穩(wěn)定,且調(diào)節(jié)閥沖刷十分嚴重,正常使用壽命為1.5個月左右,造成極大維修成本,為減少電能浪費,節(jié)約成本,集團公司決定對焦化輻射進料料泵進行節(jié)能改造。

  目前市場上高壓變頻器產(chǎn)品較多,變頻調(diào)節(jié)類型多種多樣,國外產(chǎn)品價格相對較高,正和集團在節(jié)約成本的策略前提下,考慮到某些國產(chǎn)高壓變頻器設(shè)備水平已接近國際水平,能滿足運行要求,集團公司根據(jù)掌握的變頻器資料,公開招標,進行性價比比較,結(jié)果山東新風光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的JD-BP37-500F型高壓變頻調(diào)速器勝出。

2 風光高壓變頻器的性能及結(jié)構(gòu)
2.1 風光JD-BP37系列高壓變頻器優(yōu)勢和特點

  風光JD-BP37系列高壓變頻器與國內(nèi)外同類產(chǎn)品比較,在產(chǎn)品功能設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)量保障措施、系統(tǒng)安全設(shè)計和服務方面,具有以下優(yōu)勢和特點:
1)輸入、輸出諧波含量低,輸入功率因數(shù)高。無須濾波器和功率因數(shù)補償,可直接驅(qū)動電機;
2)系統(tǒng)控制電源采用220VAC和高壓主電源降壓隔離后雙路供電,系統(tǒng)運行更可靠、操作更簡便??稍跓o高壓電的情況下檢測變頻器的輸出及各點波形,便于調(diào)試、檢修及操作人員陪訓;
3)冷卻風機采用高壓主電源降壓后直接驅(qū)動,風機僅在上高壓電且變頻器開機后運行,避免了冷卻風機啟、停時對控制系統(tǒng)的影響;
4)更適應于國內(nèi)電網(wǎng)條件,變頻器工作電壓范圍為UN+15~-20%;
5)瞬時停電保護功能。當主電源失電后,變頻器控制電機處于發(fā)電狀態(tài)運行,為單元電容充電,并為單元控制電源供電,直至主電源恢復,變頻器回到原運行狀態(tài)。瞬時停電時間典型值為3秒(具體時間可以根據(jù)用戶的系統(tǒng)而定),超過3秒變頻器則保護,檢查停電原因,以免變頻繼續(xù)運行而引起事故;
6)限流功能。避免啟動或負載突然變化時,使變頻器輸出電流過大而導致保護動作;
7)操作平臺采用全中文WIN系統(tǒng),運行穩(wěn)定,且易學易用;
8)完善的上位機控制功能??膳cDCS系統(tǒng)實現(xiàn)通訊或I/O方式硬連接;
9)主要器件均采用世界一流廠商的成熟產(chǎn)品,產(chǎn)品從元器件至半成品及成品,均實現(xiàn)100%的嚴格測試。各系列產(chǎn)品出廠前均完成100%72小時以上負載測試記錄,確保產(chǎn)品的可靠性;
10)系統(tǒng)運行安全可靠性設(shè)計方面,公司擁有獨享專利技術(shù):一種使電解電容延長一倍使用壽命的裝置。

2.2二次回路及控制
  控制系統(tǒng)由控制器,PLC和人機界面組成??刂破饔扇龎K光纖板,一塊信號板,一塊主控板和一塊電源板組成。
光纖板通過光纖與功率單元傳遞數(shù)據(jù)信號,每塊光纖板控制一相的所有單元。光纖板周期性向單元發(fā)出脈寬調(diào)制(PWM)信號或工作模式。單元通過光纖接收其觸發(fā)指令和狀態(tài)信號,并在故障時向光纖板發(fā)出故障代碼信號。
  主控板采用高速單片機,完成對電機控制的所有功能,采用正弦波載波移相方式產(chǎn)生脈寬調(diào)制的三相電壓指令。通過RS232通訊口與人機界面主控板進行交換數(shù)據(jù),提供變頻器的狀態(tài)參數(shù),并接受來人機界面主控板的參數(shù)設(shè)置。
  人機界面為用戶提供友好的全中文操作界面,負責信息處理和與外部的通訊聯(lián)系,可選上位監(jiān)控而實現(xiàn)變頻器的網(wǎng)絡化控制。通過主控板和PLC采集的數(shù)據(jù),計算出電流、電壓、功率、運行頻率等運行參數(shù),提供記錄功能,并實現(xiàn)對電機的過載、過流進行報警和保護。通過RS232通訊口與主控板連接,通過RS485通訊口與PLC連接,實時監(jiān)控變頻器系統(tǒng)的狀態(tài)。
  PLC用于變頻器內(nèi)部開關(guān)信號以及現(xiàn)場操作信號和狀態(tài)信號的邏輯處理,增強了變頻器現(xiàn)場應用的靈活性。PLC有處理4路模擬量輸入和2路模擬量輸出的能力,模擬量輸入用于處理來自現(xiàn)場的流量、壓力等模擬信號或模擬設(shè)置時的設(shè)置信號;模擬輸出量是頻率給定信號。其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1示。由移相變壓器,功率單元和控制器組成。風光6KV高壓變頻器,變壓器有15組付邊繞組,分為5個功率單元/相,三相共15個單元,采用30脈沖整流,輸入端的諧波成分遠低于國標規(guī)定。


圖1 高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖

主界面:


圖2 主界面

參數(shù)設(shè)置界面:


圖3 參數(shù)設(shè)置界面

3 改造過程簡介


圖4 輻射進料泵流程圖

  輻射進料泵流程圖如圖4所示。輻射進料泵(P1202)給焦化爐供應原料,輻射進料泵(P1202AB)牽引電機型號為YAKK450,輸出功率為500KW,額定電流為 48A,因工藝需要,泵選型為嘉利特荏原泵業(yè)有限公司生產(chǎn)的TDF250-120*5,泵揚程為565米,出口壓力P1為4.8Mpa,調(diào)節(jié)閥前壓力P2為3.8Mpa,原料流經(jīng)調(diào)節(jié)閥后壓力P2為1.7Mpa,可見,有大量的能量消耗在調(diào)節(jié)閥上,況且有時只有一臺爐子進行生產(chǎn),進行變頻改造,節(jié)約能源勢在必行。
  項目實施過程中技術(shù)人員以滿足裝置加工量和焦化爐平穩(wěn)運行為根本,積極與工藝、設(shè)備人員進行技術(shù)溝通,制定控制方案,做好DCS系統(tǒng)組態(tài)程序,并考慮到兩臺路子并列運行,制定如下控制方案:
1)兩臺輻射進料泵(P1202/AB)只對B泵進行改造,既節(jié)省投資,又增加裝置操作安全性。
2)通過變頻器控制柜上的“遠程/本地”切換開關(guān)實現(xiàn)就地啟動和遠程啟動,改造前后操作方式基本不變,只增加了就地啟動功能,為保證裝置生產(chǎn)的連續(xù)性,當變頻器出現(xiàn)故障時,可以切換到工頻運行,仍利用原來的調(diào)節(jié)閥進行調(diào)節(jié)。
3)從DCS組態(tài)程序中增加一套手動操作程序,人為地輸出一個4—20mA的直流信號控制變頻器的輸出頻率,從而調(diào)節(jié)P1202B的電機轉(zhuǎn)速,控制泵出口壓力P1,利用原調(diào)節(jié)閥來平衡四路爐子進料流量。變頻器一次側(cè)及二次側(cè)接線圖如5所示。


圖5 變頻器一次側(cè)及二次側(cè)接線圖

4 改造前后能耗對比
  裝置運行穩(wěn)定的情況下,加工量為50噸/小時,未經(jīng)改造前噸油單耗電僅此泵就為8.155KW/h,改造后開一臺爐子,噸油單耗電為2.442KW/h,開兩臺爐子加工量為100噸/小時,噸油單耗電為1.649KW/h,節(jié)電效果十分明顯。操作壓力明顯降低。

工 頻(一臺焦化爐)

變 頻(一臺焦化爐)

變 頻(兩臺焦化爐)

  由上可以看出加工量越大,噸油單耗電越低。

  投資回收期經(jīng)測算,6-7個月可收回成本。

5總結(jié)
  未改造之前純粹靠調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)進爐原料流量,調(diào)節(jié)閥開度在20-35%之間造成大量的能量浪費,調(diào)節(jié)閥前后壓差高達2.7Mpa,生產(chǎn)過程中流量波動大,調(diào)節(jié)質(zhì)量差,爐出口溫度波動大,難以控制,調(diào)節(jié)性能不好,影響產(chǎn)品質(zhì)量和收率。而且調(diào)節(jié)閥本身沖刷嚴重,堆焊司太萊硬質(zhì)合金的閥芯組件正常使用壽命也只有1.5個月左右,產(chǎn)生大量的維修費用,經(jīng)變頻改造后進爐原料量主要靠變頻控制,調(diào)節(jié)閥開度在90%左右,只起到平衡四路流量的作用,流量控制穩(wěn)定,爐出口溫度調(diào)節(jié)平穩(wěn),調(diào)節(jié)質(zhì)量明顯提高。調(diào)節(jié)閥沖刷基本消除,大大延長了調(diào)節(jié)閥使用壽命。未改造之前原料系統(tǒng)操作壓力高達4.8MPa,原料為380——-400攝氏度的高溫渣油,易燃易爆,極易發(fā)生泄漏,生產(chǎn)中存在很大的安全隱患,改造后系統(tǒng)操作壓力降至2.0Mpa,大大提高了裝置運行的安全性。
  新風光的高壓變頻投用以來,運行穩(wěn)定,便于操作,受到了操作工人的稱贊,減少了維修工人的勞動量。這次改造取得了很好的效果,節(jié)能環(huán)保;降低系統(tǒng)壓力,安全得到保障;減少了調(diào)節(jié)閥沖刷、有效地降低機泵配件(軸承、機械密封、葉輪)磨損,減少了維修費用;變頻軟啟動避免了直接啟動對公司電網(wǎng)的沖擊;這次改造開了焦化裝置輻射進料泵變頻運行的先河,給全國焦化裝置樹立了典范,在石化行業(yè)做出了榜樣。這一成果榮獲中國化工集團公司“五小”成果三等獎。期。

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