三晶變頻調(diào)速在焦化領(lǐng)域中的應(yīng)用
一﹑系統(tǒng)分析
1. 煤氣輸送系統(tǒng)
該公司擁有兩座焦?fàn)t, 型號分別為70型2-18孔和66-4型2-25孔各一座, 兩座焦?fàn)t共用一臺羅茨風(fēng)機,配套電機型號為js127-6 380v 185kw,為保證生產(chǎn)的連續(xù)性,該公司并備用一套同型號的風(fēng)機電機。由于兩座焦?fàn)t產(chǎn)生的煤氣需由爐上正壓及風(fēng)機的負(fù)壓控制,所配風(fēng)機的富裕量較大,所以在工頻運行的條件下,須由操作工不斷調(diào)節(jié)閥門來控制爐內(nèi)壓力的穩(wěn)定。 由于30%的煤氣富裕量需打回流重新回到 風(fēng)機,所打回流煤氣溫度較高,還需水循環(huán)冷卻,為此造成了很大浪費。
2. 粗苯溫度控制冷卻系統(tǒng)
粗苯是從焦油中通過高溫蒸發(fā)出來,再降至適宜的溫度而提煉出的一種化工副產(chǎn)品,成品苯的溫度是由一臺1.5kw的冷卻泵通過人工不斷調(diào)整其流量來實現(xiàn)成品溫度的控制,為此造成粗苯產(chǎn)品由于溫度變化較大,使產(chǎn)量、質(zhì)量都不穩(wěn)定,并且增加了工人的勞動強度。
二﹑PID閉環(huán)控制系統(tǒng)
根據(jù)以上兩種工藝工況情況,我公司通過變頻調(diào)速對其進行了以下技術(shù)改造:
1. 煤氣輸送風(fēng)機系統(tǒng)
(1) 由2臺三晶SAJ——8000變頻器內(nèi)置PID閉環(huán)控制代替2臺降壓啟動;
(2) 配用壓力變送器使之與變頻器有機的結(jié)合,根據(jù)壓力的變化而自動調(diào)節(jié)電機的 轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)了自動化控制。
2﹑粗苯溫度控制冷卻系統(tǒng)
(1) 由一臺三晶SAJ——8000變頻器內(nèi)置PID閉環(huán)對分工協(xié)作臺降壓啟動;
(2) 配用溫度變頻器使之與變頻器有機結(jié)合,根據(jù)溫度的變化來調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)了粗苯溫度的自動化控制。
三﹑效果分析
自2007年1月安裝變頻器后,節(jié)能效果十分顯著:
1. 輸送煤氣的風(fēng)機電機電流由原來的160-180a降至80-100a,電耗由原1900-2000kwh/日降到了1500-1600kwh/日,月節(jié)電1.2萬kwh左右,節(jié)約電費6000元左右。而且,由于兩座爐的工況穩(wěn)定,產(chǎn)量由原來的1.2萬t/月提高到1.6-1.8萬t/日,并且節(jié)省了30%的煤氣回流以及冷卻設(shè)備及電耗,降低了工人勞動強度。
2. 粗苯通過變頻器PID閉環(huán)控制調(diào)節(jié)溫度,改變了工人頻繁調(diào)整時造成的溫度誤差大等因素,使粗苯的溫度穩(wěn)定,產(chǎn)品產(chǎn)量增加,質(zhì)量更加穩(wěn)定,同時減輕了工人的勞動強度,避免了苯化學(xué)品對工人身體健康的損害。
兩種工況系統(tǒng)通過變頻調(diào)速的改造,能圓滿完成工藝及工況的要求,提高了功效并節(jié)省大量的電能電耗,使電機、風(fēng)機及泵的壽命顯著提高,降低備品備件的損耗,直接和間接效益顯著。此領(lǐng)域變頻器的應(yīng)用與惠豐電子有限公司的通力合作是分不開的,今后我公司還要繼續(xù)拓展此領(lǐng)域的變頻器業(yè)務(wù),并且與惠豐電子攜手挑戰(zhàn)新的領(lǐng)域。
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